2020-12-16 18:03 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
針對機械設備塗裝工藝有機廢氣治理,浙江德清華楊科技有限公司開展了表面噴塗改靜電噴粉項目,從源頭解決VOCs排放問題的同時也降低了綜合成本,實現了經濟效益與環保效益的共贏。
項目概況
浙江德清華楊科技有限公司主要從事起重機械、鋼支撐及建築類相關機械設備及配件製造和加工,可年產150臺塔式起重機、50臺施工升降機、100臺立體停產設備、3000件起重機機械配件以及2000件立體停車設備配件。該企業溶劑型塗料、稀釋劑等調配操作均在噴塗車間進行,噴漆採用靜電噴塗和手工無空氣噴塗,成品採用自然風乾,風乾時間較長。2020年上半年,企業開展表面噴塗改為靜電噴粉的源頭替代工作,從源頭解決VOCs的排放問題,綜合成本得到降低,產品質量獲得提升,獲得了有效的推廣。
替代前噴漆車房
替代後噴粉車間
亮點工作
項目開展後更改為靜電噴粉工藝,密閉噴粉房安裝有3臺靜電發生器,使用人工持噴粉槍作業,脫落的粉末可做到99%回用,成品採用烘乾處理,節約了晾乾時間,實現了環境友好型作業。
項目關鍵技術
項目採用高效靜電噴粉工藝,做到了原輔料的100%替代,減少了尾端治理難度。
項目創新點
採用靜電噴粉後,做到了粉末塗料的99%回用,在VOCs削減的同時,減少了粉塵的產生及經濟成本。
粉末塗料
噴粉現場
技術、經濟指標
1、源頭替代整改前,油漆用量約為23t/a,VOCs含量為35%,稀釋劑中VOCs含量為90%。徹底改造後,改用粉末噴塗,塗料基本不含VOCs。
2、粉末回收使用,基本不存在浪費;靜電噴槍,上粉率高,工效提高;油漆渣、油漆桶等危廢處理的成本降為零;雖多出了3.4元/平的天燃氣的費用,但綜合成本能降低25%左右,真正實現了經濟效益與環保效益的共贏。
社會、環境效益
1、全面實施源頭替代後,減少VOCs排放約16噸,從源頭上徹底解決了VOCs的排放問題,VOCs排放基本為零,符合環保要求,為綠色發展做出貢獻。
2、從整體運行來看,產品表面處理改為靜電噴粉後,產品檔次提升到了一個新的層次:產品塗裝附著力高,耐腐蝕強,光潔度好,使產品在五年內不用再做表面處理,節約客戶的成本和社會的資源,客戶滿意度大大提高,是公司產品銷售的另一大買點,也因此帶來了一批新的客戶。
工件噴塗處理前
噴塗後工件
小 結
針對機械設備塗裝工藝有機廢氣治理,浙江德清華楊科技有限公司對原油漆線塗裝進行徹底改造,改用靜電噴粉,從源頭解決VOCs的排放問題的同時也獲得不錯的經濟收益。
本案例適用於大型鋼結構焊件,精加工件的噴塗過程產生的有機廢氣的源頭替代、工藝革新以及末端改造。
END
長按二維碼
原標題:《藍天保衛戰典型案例 | 表面噴塗改靜電噴粉項目實現經濟效益與環保效益共贏》
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