佚名 發表於 2009-03-05 12:05:08
惠州市江北水廠是以東江河水為水源的水廠,從取水泵站至水廠約3KM,一期工程設計供水能力為20萬噸/日,1999年9月22日正式供水。該廠採用集散測控管理系統,控制方式採用PLC+PC的監控方式,設制一個中心控制主站和四個現場分站,各PLC站之間通過三菱MELSECNET/10網通訊,中心控制室與各計算機之間用三菱通訊模塊A1SJ71UC24-R2通訊,現場設備的控制方式分為手動與自動兩種控制方式:手動時PLC監測設備的運行狀態;自動時PLC監控設備的運行。江北水廠所有的PLC均採用三菱AnS系列,完成了邏輯控制、過程控制、PID等多種控制任務。江北水廠所涉及的變頻控制採用三菱變頻器,它們與PLC配合達到了最優控制。上位機採用美國Intellution公司的FIX組態軟體及國產組態王軟體。自來水廠的制水過程是從水源地取水經輸水管網至水廠,處理達標後通過配水管網送至用戶。
江北水廠對控制系統的要求
1)、分散性
根據江北水廠工藝的特點,分為取水泵站、投礬車間、投氯車間、反應池、平流濾、濾池、清水池、供水泵站等。由於主體設備過於分散因此需要控制系統設計成幾個不同功能的分站,通過網絡使各個站之間既獨立又關聯,互不影響地進行各自的控制任務。
2)、集中監控
為了確保供水水制,操作人員需要在中控室對整個水廠的生產情況了解,並進行集中監控。
3)、可靠性、安全性
水廠的安全、穩定運行直接關係到千家萬戶,所以從控制系統的結構設計、軟硬體產品質量到控制程序編制等各個環節都必須是高可靠性的。
4)、可維護性
系統在系統軟體、應用軟體和硬體方面具有強大的報警和故障自診斷功能,方便工程師對系統故障進行分析和維護。
5)、可擴展性
系統應採用具有一定標準及應用較為廣泛的軟硬體產品,並考慮一定的餘量,為將來水廠的擴建及系統的變更打下基礎。
6)、開放性
開放性是用戶對控制系統的普遍需求。隨著計算機和網絡技術的發展和應用的普及,人們越來越需要過程控制系統與管理信息系統交互信息,從而實現管理與控制一體化。最終達到向管理要效率,向管理要效益。儘管各控制系統生產廠家在現場控制器模塊級還不可能完全開放或通用,但必須要求上位機監控系統具有開放性,例如:監控系統應基於微軟公司的WindowsNT、2000或9X平臺,支持各種規範的協議如OPC、ODBC、ActiveX、DDE等。
控制系統構成
1)、 控制系統硬體
如圖所示,江北水廠根據系統不同功能分為五個PLC站,應用三菱MELSECNET/10網組網通訊,通過A1SJ71UC24-R2與計算機通訊。利用電信局幀中繼與公司調度室進行數據傳輸。遠程測壓點通過無線通訊進行數據傳輸。根據生產的特點五個PLC站分別為投加分站、平流池分站、濾池分站、反衝分站、主站。所有PLC站均採用三菱AnS系列PLC。
A、投加分站以過程控制為主,利用儀表、變頻器進行投氯、投礬的迴路控制。儀表輸出4-20mA標準信號。
B、排泥車分站以邏輯控制為主,通過PLC發出的指令,指令通過中間繼電器及變頻器,對行車的電機及泵等設備進行開停、運行頻率變化等控制,以達到運行的高度自動化。
C、濾池分站是邏輯控制與過程控制相輔相成,並加入了PID控制。在幾個站中濾池分站屬於最複雜繁煩,我廠有十組濾池,並且都投入運行,三菱PLC完全能達到控制要求。
D、反衝分站主要是以邏輯控制為主,當PLC接受到濾池站發出的反衝要求指令時,開始按程序順序地進行控制。
E、主站以邏輯控制為主,其作用主要是加強報警功能,將各分站發生的緊急事故,第一時間通知值班人員。
以上各站中主站CPU選用三菱A2ASCPU-S1(I/O點數1024,存儲容量256K),其它各站選用A2ASCPU(I/O點數512,存儲容量64K),A/D轉換模塊選用A1S68AD,D/A轉換模塊選用A1S68DAI,在網絡方面選用了A1SJ71BR11模塊組成的同軸電纜總線方式的MELSECNET/10網。此網絡的最大優點是當一個站由於電源故障或其它故障而脫網時,這個站將被分離,數據連結繼續在有效的站間進行,當故障消除時,它自動返回在線狀態,重新開始通信。從江北水廠投產運行至今,除了一次被雷電擊壞了網絡模塊以外,還沒有因PLC故障導致生產無法正常運行的事件發生。
由於篇幅有限,這裡主要講一下PID控制,水廠涉及PID控制迴路主要是濾池站,在PID控制迴路中要給出一個水位的設定值(SV值),通過PID控制單元將過程值(PV值)與設定值(SV值)對比,並執行PID控制算法,送出適合於執行機構特性的命令值(MV值)。執行機構是由模擬輸出控制。我廠共有10組濾池,因些組數設為10,設定執行周期為K100(1sec),P值為K1000(10),I值為K2000(200 sec),D值為K0。實際應用中能滿足控制要求,達到V型濾池恆水位控制的要求,我廠PID控制可以分為自動和手動兩種方式,自動控制即由PLC進行全自動控制,不需要進行人工幹預。手動控制即在上位機上給定一個閥位輸出值(MV值),通過PLC對閥位進行控制,手動方式時內部設定點不與測量值校準。
編程梯形圖軟體用三菱公司的GPPW軟體,在組網設置方面非常簡便,在程序調試方面及在線檢測方面已大大優越於老版本的GPPA。
在變頻器的使用中,我們接觸過兩款三菱公司的變頻器,FR-A044-2.2K 和FR-E540-0.75K,產品均採用以微處理器核心的數字控制技術,在使用過程中都能達到很好的響應能力,具有頻率設定檢測、負荷選擇、電流輸入等,共計100多個參數選擇。及對變頻器過載、CPU故障、電機再生電壓過大等多種故障進行監控。當設備發生故障時,該變頻器可及時停止運行,防止事態惡習化,並通過參數單元顯示故障代碼,提高查找故障的效率。相比FR-E540-0.75K調節參數設置方面沒有FR- A044-2.2K方便。使用變頻器後感覺最大的優點是:變速區段全由軟體設置,具有柔性控制的特點。
系統結構圖
2)、控制系統監控組態軟體
江水水廠的人機監控系統由位於中控室的兩套FIX6.15組態軟體及投加室一套組態王軟體構成,組態軟體與PLC構成了上、下位機關係。通過專用的I/O dirver將二者結合起來,實現數據採集和監控(SCADA)的任務 。組態軟體支持第三方應用程式的運行,具有操作簡單、管理方便、安全性、維護性、可移植性、穩定性強的特點。我們還利用FIX通過ODBC SQL實現了與調度室數據傳輸任務,保證了系統的開發性和可擴展性。FIX提供了報警系統生成、顯示、存儲報警信息等功能,使下位機PLC的事件實時地顯示出來。
本系統在江北水廠已穩定運行近四年多,運行結果表明三菱自動化PLC及變頻器與組態軟體組成的PLC+PC系統能充分滿足對水廠控制系統的要求,對水廠的安全運行、提高供水質量、節能降耗、優化管理等方面起到了至關重要的作用。
打開APP閱讀更多精彩內容聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴