乙烯裂解爐爐管作為裂解爐的核心部件,長期在高溫、滲碳介質環境以及一定的應力條件下服役,最高設計溫度達1150℃[1-3]。一根裂解爐管長約15 m,通常由3~5根離心鑄造爐管焊接而成,乙烯裂解爐管上的典型焊縫如圖1所示。
乙烯裂解爐管服役過程中,因焊接接頭高溫蠕變性能較差而產生的開裂現象時有發生。某乙烯企業SL-IIM 型裂解爐自投用4~6年間共發生4次焊縫及熱影響區開裂,嚴重影響生產計劃,造成較大的經濟損失[4]。某乙烯裂解輻射爐在施工時發現爐管焊縫共存在32處裂紋等缺陷,熱裂紋照片如圖2所示[5]。
對爐管進行焊接時,若焊接工藝選擇不當,極易在焊縫或熱影響區產生未焊透、咬邊、熱裂紋等焊接缺陷[6-7]。HG/T2601-2011標準要求乙烯裂解爐爐管焊接接頭的力學性能不得低於母材性能。在爐管焊接中,由於焊接接頭的高溫性能較差,焊縫依然是乙烯裂解爐管服役時的薄弱位置。文獻[5]最終解決了焊接缺陷,但並未提及爐管焊接接頭的高溫持久性能。在HG/T 2601-2011《高溫承壓用離心鑄造合金爐管》標準中,焊接接頭的抗高溫蠕變性能是乙烯裂解爐管中重要的性能指標之一,直接影響乙烯裂解裝置的長周期安全運行[5]。
文中採用6種不同的焊接熱輸入對典型爐管材料25Cr35NiNb+微合金進行焊接試驗,研究焊接熱輸入對焊接接頭性能的影響。
1.1 試驗材料
試驗材料為25Cr35NiNb+微合金離心鑄造爐管,直徑φ60 mm,壁厚7.5 mm,化學成分如表1所示。焊絲選用同質焊絲,直徑2.4 mm。熔敷金屬的化學成分如表2所示。
1.2 焊接工藝
試板採用手工鎢極氬弧焊進行焊接,氬氣純度≥99.99%。待焊爐管試板採用對接接頭、Y型坡口,焊接工藝參數如表3所示。爐管焊接為多層多道焊,每對爐管打底焊電流均為90 A,電壓11 V,層間溫度不超過100℃。由於爐管為高鉻鎳合金,其熔池中的液態金屬流動性較差,在焊接過程中必須採取措施,確保焊接試板無未焊透、氣孔等缺陷。
1.3 試驗方法
採用SHT4505型電液伺服萬能材料試驗機在23±5℃的實驗室大氣環境中進行室溫拉伸試驗,選用直徑8 mm的圓形截面室溫拉伸試樣。
採用RDJ-30型機械式持久試驗機進行高溫持久試驗,在1050℃、25 MPa拉伸應力作用下測試焊接接頭試樣的高溫持久性能。
採用配有Oxford的X射線能譜儀ZEISS Supra40場發射掃描電子顯微鏡對爐管金相試樣進行微觀觀察分析。
2.1 室溫拉伸試驗
不同熱輸入下的25Cr35NiNb+微合金爐管焊接接頭室溫拉伸性能如圖3所示。根據HG/T2601要求,25Cr35NiNb+微合金爐管室溫拉伸試驗屈服強度最低值均為250MPa,抗拉強度最低值均為450MPa。從圖中可以看出,在不同熱輸入下,25Cr35NiNb+微合金爐管焊接接頭的室溫拉伸性能均滿足母材的要求。
2.2 高溫持久試驗
根據HG/T2601要求,在1050℃、25 MPa拉力下,25Cr35NiNb+微合金爐管的高溫持久斷裂時間應大於100 h。爐管焊接接頭的高溫持久試驗結果如圖4所示。25Cr35NiNb+微合金爐管在熱輸入為9 kJ/cm時,持久斷裂時間為139 h;熱輸入11 kJ/cm時,持久斷裂時間為119 h;熱輸入為6 kJ/cm時,持久斷裂時間為78 h,沒有達到標準要求。
2.3 焊接接頭的顯微組織分析
根據6個試樣的焊接接頭高溫持久斷裂時間,將焊接熱輸入範圍分成3組,分別為6~8 kJ/cm、9~11 kJ/cm、12~16 kJ/cm,並觀察其焊縫組織。
熱輸入分別為6、9、12 kJ/cm時的焊接接頭電子金相照片如圖5~圖7所示,其顯微組織為奧氏體和沿晶界分布的碳化物。3種熱輸入下焊縫組織均呈骨架狀,基體均為奧氏體,焊縫組織有析出相存在(見圖5a、圖6a、圖7a)。其中塊狀、細條狀分布碳化物為Cr的碳化物,短棒狀、顆粒狀碳化物為Nb的碳化物(見圖5b、圖6b、圖7b)。
在高溫持久試驗後,觀察熱輸入分別為6kJ/cm、9kJ/cm的焊接接頭試樣的焊縫組織,結果如圖8所示。在熱輸入為9 kJ/cm時,焊縫組織仍呈骨架狀,焊縫區枝晶明顯粗化,枝晶間析出相大量增多,析出相碳化物種類與持久試驗前一致,為灰白色NbC與灰黑色CrC(見圖8a)。在採用熱輸入6 kJ/cm時,高溫持久後焊縫組織骨架狀特徵不明顯(見圖8b)。
2.4 討論
作為典型的乙烯裂解爐管材料,25Cr35NiNb+微合金的Cr、Ni較高,焊接性較差。25Cr35NiNb+微合金爐管的焊縫組織為奧氏體垣沿骨架狀晶界析出的碳化物。焊接熱輸入為9~11 kJ/cm時,大量的析出相呈骨架狀偏聚在晶界上,在高溫持久過程中阻礙了位錯滑移[9-10],從而提高了材料的持久性能;當熱輸入較小(6~8 kJ/cm)時,其骨架狀結構並不明顯,在高溫持久過程中,析出相對位錯滑移的釘扎作用有限,不利於材料的高溫持久性能;當熱輸入過大(12~16 kJ/cm)時,熔池存在時間越長,焊縫凝固時間就越長,促使合金元素的均勻擴散,導致形成析出物過少,不利於高溫性能的提高。
為了獲得優異的高溫持久性能,在6~16 kJ/cm範圍內選用了6種焊接熱輸入對25Cr35NiNb+微合金爐管進行焊接,並進行了電子金相觀察、室溫拉伸試驗及高溫持久試驗,研究了焊接熱輸入對25Cr35NiNb+微合金爐管焊接接頭性能的影響,得到以下結論:
(1)焊接熱輸入對爐管組織及高溫持久性能有明顯影響,當熱輸入在9~11 kJ/cm範圍內時,焊縫組織均勻,析出相呈骨架狀,高溫持久性能較佳。
(2)熱輸入為9~11 kJ/cm時,高溫持久時間較長,高溫持久性能較好。
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