2020年上半年,豪順精密生產車間如火如荼地進行自動線體的設備升級,為下半年的產能提升做好全面鋪墊,這裡向大家介紹線體上真空產生器的升級改造。
以往自動線體上的真空產生器總是掉料,吸不到料,吸力小,造成了生產時間和人力資源的浪費,徒增了員工的勞動強度。為此,生產部門和自動化部門共同決定對真空發生器進行全面的改新換代,提高生產效率,節約人力資源。第二代真空產生器,它的吸力更大,吸得更穩定,密封性更好,使用壽命更長,而且它有很直觀的吸力大小顯示,更容易維修。自使用以來,對比第一代真空產生器,維修率下降了百分之八十,維修時間不到以前的一半,為生產線節約了很多維修時間。(介紹人:設備組組長謝運明)
走進車間,各條自動線正快速而有序地運行著,速度之快,運行之穩,格外引人注目。車間班組長也在感慨:
「自從這條大線換了真空產生器後,這生產順了很多,日產量也從以前的不到2800到現在的超3200,因為這條線打的都是大(背)板,要是以前總是時不時就給你來一次掉料、吸不到料的情況,甚是煩人,現在好了,只要不是模具和機器的問題,這打起來非常的順,也沒什麼掉料的情況了,白班產量平均提高了四到五百(個)。」
空口無憑,我們用數據說話:
下半年的產能對比去年同期,在同等訂單充足的條件下,產能提高了約15%。以10月份為例,去年10月份的總產能不到100萬,2020年的10月份總產能已超110萬。再以八線兩年的10月份數據做對比,去年10月份,8線總產量約為10萬個,今年10月份,八線的總產量約為16萬,多了5萬不止。
圖為A8線
中國有句老話說得好:磨刀不誤砍柴工,還有一句名言:工欲善其事,必先利其器。豪順公司通過這一次的設備升級,實實在在提高了產能,為以後實現產品升級、多元化的發展打下了堅實的基礎。可以預見,在日漸激烈的市場競爭中,我司競爭力必然會日漸強大,一步步走向行業領軍位置。
—END—
文章 | 林松超
編輯 | 吳嬋娟