1997年初,在煉鋼廠轉爐(公稱容量12噸)開始在熔池部位、爐身試用鎂鈣碳大磚,並逐步推廣到4#、2#轉爐,由於其優點明顯,從試用開始至1999年底,煉鋼廠4座轉爐有一半以上的爐役使用大磚。這期間的砌築工藝是用天車把磚一塊一塊吊進爐內對位,這種砌築法與使用小磚相比,有其優點,也有不足之處,優點是:
(1)大磚的數量確定,無需備用碑,每套爐襯可節約1.5~2噸備用磚;
(2)砌爐工人的勞動強度相對減輕,由原來人工搬磚變為藉助大車砌築;
(3)從更換爐襯拆爐時觀察,鎂鈣碳大磚工作表面附有2~10mm渣層,未看到爐渣向磚內滲透的現象,爐牆的侵蝕均勻、平坦,看不到磚縫過早侵濁和滲冷鋼現象,侵蝕情況如圖1。
使用鎂鈣碳大磚,爐襯的薄弱環節耳軸兩側的殘磚長在80~150mm之間,兩大面的殘磚長在120mm~200mm之間,由此可知,爐役後期,爐臉還很規則,未出現掉磚的現象。
其缺點是:
①由於磚的體積大、重量大(有1噸多重),人工對位困難;
②使用天車次數多,佔用天車時間長,影響其它爐子的生產;
③由於廠房、廠地的限制,天車不能將爐後側大磚吊到位,需天車工與砌爐人員默契配合才能放到位;
④大磚重量大,調整較困難,有時磚縫大,開新爐時還是擔心磚縫滲(漏)鋼;
⑤未達到預期的減少砌爐時間。
1999年底,煉鋼廠把轉爐使用鎂鈣碳大磚列為重點科研課題,對其加以完善和創新,提出了整體吊裝和斷帽外裝法砌築工藝。在總結砌築爐身大磚經驗的基礎上,充分論證了爐帽使用大磚砌築的可行性,設計出與爐帽等高的鎂鈣碳爐帽大磚。今年初,在3#爐大中修後第一個爐役實施了這兩項新技術獲得成功,取得了顯著的效果,並迅速得到推廣應用。
應用效果
·爐襯的技術經濟指標對比
使用鎂鈣碳大磚並採用整體吊裝和爐帽外裝法,具有很好的效果,有關爐襯的技術經濟指標對比
·鎂鈣碳爐爐帽大磚應用效果
(1)以前採用普通鎂鈣磚砌爐帽,平均每爐役出鋼口穿鋼8~10次,現使用爐帽大磚,把出鋼口與爐帽磚設計為一體,避免了出鋼口磚縫漏鋼事故的發生。
(2)整個爐帽由8塊大磚砌成,整體性強,在爐役後期不會向鎂鈣小磚砌築時出現磚塌落的現象。
(3)加工帶出鋼門爐帽大磚時出鋼口部位套鎂碳磚管,可以保證出鋼口質量,延長出鋼口的壽命。