固體物料經袋式除塵器收集,再用空氣斜槽回送至反應器,使未反應的脫除劑反覆循環,在反應器內的停留時間延長,從而提高脫除劑的利用率,降低運行成本。
根據煙氣淨化需要,添加適量的活性炭等添加劑可改變循環物料組成,有效的吸附脫除二惡英和重金屬等毒性大、難去除的汙染物,達到特殊淨化效果。 由於採用了大量的技術改良和優化,目前掌握的第三代半乾法煙氣脫硫技術克服了前代代半乾法脫硫裝置易塌床、易磨損、系統阻力大、運行不可靠及第二代半乾法脫硫裝置塔內易結垢、效率較低等缺點,具有先進、可靠、高效、低維護要求的特點,適用於200MW以下發電機組的尾部煙氣淨化工程連雲港中特機械裝備有限公司,願我們廠商共同攜手,創明日輝煌!福建脫硫塔材料
煙氣脫硫塔投用不到一年即發現塔內壁發生大面積潰瘍、點、坑蝕形貌,隨即利用檢修期間進行的了點、坑蝕、潰瘍部位進行了補焊修復處理,以後裝置巡檢人員發現塔終端出現腐蝕穿孔,於是公司立即切斷脫硫塔進料並做了隔離處理,打開檢查,塔壁發現三處貫穿性腐蝕斷面和孔洞,由於腐蝕嚴重隨做停工處理,進入到塔內檢查,發現塔壁腐蝕穿孔沿著擋水板與塔壁的焊縫出現,擋水板部分脫落,此外,煙道擋板支撐梁與塔壁的焊縫有一處腐蝕嚴重、急冷區三個噴嘴磨損嚴重、吸收區噴嘴完好,煙囪人孔部位以及煙囪筒節在旋珠分離器彎頭出口上部部位腐蝕嚴重出現二處穿孔。綜合分析,煙氣脫硫塔內部腐蝕呈現以下幾個腐蝕特徵:jφ200mm直徑的304L的降液管彎頭部位大部分具有潰瘍腐蝕特徵形貌;k旋珠分離器排水管45°彎頭焊縫腐蝕嚴重,關卡固定處、降液管與的」U「形卡部位電偶腐蝕特徵明顯;l不鏽鋼內襯板304L部位呈現較明顯的黃色鏽蝕顏色,而316L板則表面仍呈現不鏽鋼灰白色本體顏色,304L和316L焊縫部位焊道焊肉腐蝕缺損嚴重。河南噴淋脫硫塔連雲港中特機械裝備有限公司,準時交付,嚴守承諾。
溼法煉鉛工藝流程
燒結焙燒-鼓風爐還原熔煉的所謂傳統火法煉鉛鉛鋅礦加工流程是一種成熟的煉鉛方法,然而,該法產出的煙氣中二氧化硫濃度較低,不易回收,因而會對大氣造成嚴重汙染;冶煉過程中含鉛逸出物也會造成對生產環境和大氣的汙染;能源消耗也較大。儘管像基夫特法和QSL法這樣一些現代火法煉鉛過程控產出高二氧化硫濃度的煙氣可以用於制酸,但是,制酸尾氣和含鉛逸出物的汙染也難以根除。此外火法煉鉛鉛鋅礦生產工藝流方法不適合處理低品位礦和複雜礦。隨著煉鉛工業的發展高品位和易處理鉛礦越來越少,而低品位和複雜鉛礦會逐漸增多。因此,近年來冶金工作者開展了大量溼法煉鉛的試驗研究工作。溼法煉鉛過程不產生二氧化硫氣體含鉛煙塵和揮發物逸出極少,對低品位和複雜礦處理的適應性也較強。隨著地球環境保護政策和工業衛生規範要求日趨嚴格,溼法煉鉛的試驗研究工作越來越受到重視。
根據近年來的資料報導,試驗研究所採用的溼法煉鉛方法是多種多樣的。鉛礦溼法處理歸納為3個途徑
(1)硫化鉛礦直接還原成金屬鉛
(2)硫化鉛礦的非氧化浸出
(3)硫化鉛礦的氧化浸出
溼法煉鉛概括起來大致可分為下列四類方法
(1)氯化浸出法
(2)鹼浸出法
(3)胺浸出法
(4)含胺硫酸銨浸出
溼法脫硫工藝脫硫塔類型
噴淋塔
原理:脫硫塔吸收液在噴淋塔內經噴嘴霧化,液體與煙氣充分接觸吸收並除去其中的;脫硫效率可達到95%以上,該塔的有點有結構先對簡單,操作難度小,壓損小,系統阻力小,脫硫過程中除塵降本一併操作。缺點是氣液很難充分接觸,混合不均勻,噴嘴易結垢堵塞等。
填料塔
原理:吸收液在填料塔內沿著填料表面向滑落動形成液膜,與煙氣接觸後吸收並去除其中的脫硫效率達到95%以上,其結構相對複雜,對填料的選擇可以多樣化,耐腐蝕,耐高溫,耐持久性,操作彈性大,系統穩定可靠。缺點是易形成液泛,自控水平較低,填料檢修麻煩,系統阻力大,長時間運轉後,效率較低,較難清洗。連雲港中特機械裝備有限公司,敬請新老客戶光臨合作。
半乾法技術是一種簡潔、低投資、高性能的脫硫系統,佔地面積小,容易接近。 半乾法脫硫工藝是指脫硫劑以溼態加入,利用煙氣顯熱蒸發漿液中的水分。在乾燥過程中,脫硫劑與煙氣中的二氧化硫發生反應,生成乾粉狀的產物。為了提高脫硫效率,通常採用石灰粉消化製漿作為脫硫劑。 脫硫終產物脫硫渣是一種自由流動的乾粉混合物,無二次汙染,同時還可以進一步綜合利用。該工藝主要應用於電站鍋爐煙氣脫硫,單塔處理煙氣量可適用於蒸發量75t/h~1025t/h之間的鍋爐,SO2脫除率可達到90%~98%,是目前幹法、半乾法等類脫硫技術中單塔處理能力比較大、脫硫綜合效益比較好越的一種方法。準時交付, 嚴守承諾。河南廢氣脫硫塔
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脫硫塔防腐治理技術措施及效果
通過分析和比較,我們採用HH煙氣脫硫防**腐蝕**防腐塗料--有機矽改性環氧酚醛漆酚塗料,以300目矽碳粉做填料配製膠泥塗覆在潰瘍、坑蝕部位抹平,表幹後塗裝300μm的HH煙氣脫硫塔抗**腐蝕特種防腐塗料。北方正值冬季,因此在脫硫塔內防腐施工期間,在煙氣脫硫塔內敷設加熱蒸汽帶。HH塗層固化的時間段內,通過蒸汽帶蒸汽盤管使塔內溫度升至50℃,維持20個小時,儘可能使塗層和膠泥充分得到固化。使用中發現噴嘴底部11層板部位初步判斷316L和304L板的拼接處出現腐蝕洩漏,判斷與衝刷腐蝕有關,經了解,採用氫氧化鎂鹼洗時的懸浮物含量在2000-3000ppm,塔底懸浮物對衝刷腐蝕影響較大。對產生破損部位採用HH塗料進行修補,經過一~三年的不斷檢查鑑定,採用HH塗層也即有機矽改性環氧酚醛漆酚塗料在該部位使用經受住了高溫近200℃以及硫酸**腐蝕的考驗,可以說該措施是得當的,有效減小了脫硫塔的煙氣**腐蝕。福建脫硫塔材料
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