應急消防泵打不上水,老軌、輪機員們莫慌,看這裡

2021-01-21 海機務之家

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應急消防泵是保證船舶消防安全的最後一道防線,其在船舶的消防安全工作中扮演了十分重要的角色。由於其大多為離心泵,無自吸能力,故障率較高,近年來船舶因應急消防泵故障而發生滯留的情況非常多見。


一、應急消防泵常見的二種引水裝置及原理

(1)自帶水環泵(如圖1所示):通過馬達帶動PULLEY與CLUTCH轉動,CLUTCH通過橫軸帶動真空泵高速旋轉,真空泵抽吸CIRC.W. TK的水通過紅色管路進入真空泵中,並由黃色管路排水至CIRC.W.TK形成循環水路。在循環過程,產生抽吸能力,將應急消防泵進口管系中的空氣通過綠色管路及CHECK VALVE抽吸至CIRC. W.TK進行排氣,以此達到抽真空的效果,當排出壓力建立達到2kg/cm2後,水壓克服作動缸的彈簧力,脫開自帶引水裝置。


(2)附加空氣噴射裝置(如圖2所示):其主要由壓力開關691、控制接線盒692、電磁閥672(接控制空氣)、空氣噴射泵611(通主泵吸口)、空氣開關閥670組成(有的用電磁閥替代)。當應急消防泵啟動時,電磁閥672將開啟,控制空氣進入空氣噴射泵611,同時另一路去打開空氣開關閥670(相當於打開空氣噴射泵的出口),空氣噴射泵開始工作。通常在較短的時間內,會抽淨主泵吸口內的空氣。在主泵排出口壓力上升到2bar左右時(可以設定),壓力開關691將動作,切斷電磁閥672的電源,空氣噴射泵停止工作。控制接線盒692上控制開關有0位、test和normal三個位置,正常應放置於normal位。


 二、應急消防泵典型故障


1.故障一:真空泵部件損壞致建壓困難


(1)故障現象:船舶在重載期間,應急消防泵啟動建壓較為容易。一旦船舶處於輕載,真空度幾乎為零,應急消防泵無法建立壓力。運轉期間,現場能聞到一股刺鼻的異味,來源於CLUTCH與PULLEY之間的磨擦。停泵後目視檢查,真空泵上的CLUTCH表面光滑無摩擦力及貼合不緊。手動盤車,發現真空泵CLUTCH轉至特定部位時卡阻,初步判斷自帶引水裝置功能完全喪失。


    

                                                        


(2)故障查找


①對真空泵各軸承進行檢查,三處軸承(如圖3和圖4)有一處軸承狀況惡劣,軸承滾珠及密封件均破損嚴重(SEAL RING及OIL SEAL的破損對真空泵抽吸能力有很大的影響)。


②自帶引水裝置通過真空泵抽真空過程中,檢查CHECK VALVE頂部檢測頂杆,未發現作動,但用手向下按可將其頂開,故判斷其未卡阻。


(3)故障原因分析


①PULLEY與CLUTCH因貼合不緊及表面摩擦力不足而導致打滑,使真空泵達不到額定轉速,最終達不到抽真空作用。


②軸承滾珠磨損變形並部分脫落,以及密封件磨損損壞,同樣影響真空泵轉速和真空的建立。


③因為無法達到額定轉速,使得抽吸能力下降,無法克服CHECK VALVE的彈簧張力將其打開。


(4)故障解決方案


①如果沒有備品,可以人為在CLUTCH表面刻畫溝槽增加摩擦力,如圖5所示;同時通過重新調節真空泵底座及AUTO CYLINDER調節螺絲,如圖6所示,使CLUTCH與PULLEY有效貼合。

 

②有軸承備品,可以更換備品。沒有可以用銅棒或鐵氟龍車制臨時滑動軸承替代(此時需將軸承上的牛油嘴更換成冷卻水接頭,以便在運轉時採用潤滑油或水冷卻)。另外,若密封件沒備品,可以使用盤根替代。通過上述方案,可短期恢復應急消防泵功能。


2  故障二:抽真空裝置CHECK VALVE 卡阻


(1)故障現象:某輪為剛下水約9個多月的新船,應急消防泵建立壓力困難。檢查水箱和各傳動部件正常,啟動時,自帶真空泵運轉正常,但長時間運轉仍無法建立壓力。船舶為了應付檢查,經常採用在檢查時啟動主消防泵的方式配合。


(2)故障查找:由於是剛下水的新船,船方將原因歸咎於設計不合理,認為應急消防泵艙室離水線面太高。當時筆者於境外換班上船接替時任三管輪,在上船後的第一次試驗應急消防泵就遭遇無法建立壓力的情況。考慮到該輪為新船,出廠時設備應該經歷過試驗,船方和建造組並籤字確認正常,不大可能為設計的缺陷。一個上午,貓在應急消防泵艙室,反覆試驗和檢查相關機構,最終發現為CHECK VALVE故障。



(3)故障原因:CHECK VALVE實質是一個膜片式止回閥,如圖7、圖8,當膜片下方由於水環泵運轉產生抽吸力時,膜片機構將向下方運動,打開主泵吸口和真空泵之間的通道,開始排除主泵吸入管中的空氣。當主泵排出口壓力建立後,水環泵停止工作,CHECK VALVE停止工作。不知是出廠塗裝還是船方後來塗抹油漆的原因,造成CHECK VALVE指示杆被油漆黏住,工作中無法動作,致使CHECK VALVE無法開啟排除主泵吸入管內的空氣。

 

(4)故障排除:解體CHECK VALVE,除去指示杆上的油漆,塗牛油活絡,應急消防泵功能恢復正常。


3.故障三:應急消防泵封閉壓力測試不正常


(1)故障現象:某輪三管輪上船接班,接班後初次進行應急消防泵在封閉壓力測試時,發現封閉壓力僅能達到6bar左右。由於其在同類型船上做過三管輪,其它姐妹船封閉壓力通常可以達到8-10bar左右。因此,相較其它姐妹船,應急消防泵應存在故障。


(2)故障查找


①應急消防泵手動盤車正常、運轉平穩、無異常聲響、馬達電流正常、無過熱現象。


②檢查應急消防泵進口閥是否存在開度不足或閥芯脫落現象,經拆檢,無發現異常,封閉壓力仍然不理想。


③隨後拆檢應急消防泵主泵,發現其離心葉輪中間存在一塑料薄膜紙片。


(3)故障原因:此輪應急消防泵吸口不知是何原因,沒有設計吸入濾器,造成垃圾吸入,堵塞離心葉輪中部進口,從而影響壓力的建立。


(4)故障排除:清楚堵塞垃圾,裝復後測試封閉壓力可達9bar左右,恢復正常。


4.故障四:應急消防泵不明原因建壓困難


(1)故障現象:某輪接班人員在進行應急消防泵測試時(為附加空氣噴射泵形式),發現壓力較難建立。


(2)故障查找


①檢查自帶抽真空噴射裝置,發現電磁閥動作正常,空氣噴射泵工作正常,其出口也有空氣噴出。


②檢查進口吸入濾器,發現無髒堵。濾器蓋板更換密封床墊,任然不能正常工作。


(3)故障原因:在多方查找無果的情況下,後來發現空氣噴射泵出口的塑料管較新,似乎存在剛剛換新過的跡象,且塑料管內徑較小。經了解,上任人員發現出口管路老化嚴重,可能找不到相同直徑的塑料管,於是找了條較小直徑的管路接上。正是這段較小尺寸的管路,造成空氣噴射泵出口背壓升高,嚴重影響了其抽吸能力,導致主泵壓力較難建立。


(4)故障排除:更換為大尺寸塑料管出口,應急消防泵功能恢復正常。


5.其它易發故障


(1)對於自帶水環泵抽真空裝置:水箱缺水;摩擦輪卡阻,停止狀態下沒有合上;CHECK VALVE內部鏽蝕卡阻;CHECK VALVE膜片破損等均可導致應急消防泵故障。


(2)對於附加空氣噴射裝置:壓力開關故障;控制開關放位不對;電磁閥或空氣開關閥在正常運轉時封閉不嚴;空氣開關閥(或電磁閥)啟動初期打不開等均可導致應急消防泵故障。


三、應急消防泵日常檢查維護要點


1.外觀檢查,泵體和底座及管路無明顯鏽蝕、無洩漏、盤車無卡阻。真空表及壓力表是否完好。


2.檢查應急消防泵摩擦輪是否有效貼合,啟動達到壓力後是否能自動脫離,確保傳動機構活絡。


3.檢查真空泵自帶水箱水位,及時補充。


4.通過按壓CHECK VALVE指示杆,能輕鬆按下並能迅速復位,確保活絡。


5.定期拆檢CHECK VALVE 閥,檢查膜片和閥芯情況。


6.定期活絡應急消防泵進、出口閥,確保手動能開關自如。


7.測試應急消防時,應在船頭和駕駛臺甲板各接一條皮龍,同時打開一個消防栓模擬洩漏,檢查壓力是否能達到2.7bar(貨船公約要求)。


8. 注意檢查應急消防泵艙的艙底水排放、通風系統和應急照明。


9.注意目前大副對壓載水管理計劃中部分內容不熟悉,特別是應急消防泵布置在船首的,有明確的最小吃水要求,以確保應急消防泵隨時可用,相關主管應清楚本船應急消防泵最低吃水要求,並現場標識。


10.確認應急消防泵布置及其電源或動力源(如柴油機、也有液壓馬達帶動等)符合要求。如為柴油機帶動應注意: 


①檢查其起動是否滿足FSS Code的要求; 


②檢查其排煙管隔熱材料的包紮、高溫熱表面的防護及外露高壓油管的防護要求; 


③確認燃油櫃及其燃油儲存是否足夠。


11.若應急消防泵有穿過機艙的吸入或排出管路,應檢查該管路是否進行了絕緣處理(公約要求:吸水管和排出管的一小部分可以貫穿機器處所,但應由堅固的鋼質外套包裹,或隔熱至「A – 60」級標準。管子應有足實的壁厚,無論如何不得小於11 mm,並且除與海水進口閥門的連接採用法蘭外,所有接頭均應採用焊接連接)。


四  結束語


從各個區域備忘錄組織的年報可以看出,船舶應急消防泵有關的缺陷數目相當高,因應急消防泵無法正常操作而被滯留的船舶不在少數。因此,船員在應急消防泵日常維護管理中,務必認真對待,清楚各部件功能和相關公約要求,及時發現並糾正缺陷,共同維護船舶和船員安全。 

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