脫硫吸收塔漿液中氨氮含量對副產物含水率指標的影響

2020-12-11 北極星環保網

北極星水處理網訊:隨著國家對生產廠區外排水管控的愈加嚴格,現有燃煤電廠開始注重管控脫硫廢水水質以保證合理回用。部分燃煤電廠脫硫廢水開始進行除氟處理,但在實際生產過程中,除氟設施運行期間出現廠房內氨味濃重、石膏含水率異常偏高等問題,形成次生環保隱患。本文通過實驗室攻關、梳理分析生產數據、查詢文獻資料,分析脫硫廢水及吸收塔漿液中氨氮含量過高的原因,探究氨氮含量對石膏含水率的影響關係,並提出防控措施,以改善脫硫系統運行狀況,優化脫硫系統水平衡,確保各項環保指標穩定可控。

一、前言

通過對部分燃煤電廠脫硫廢水處理跟蹤,發現在「石灰乳+鹼」除氟工藝設施運行過程中,脫硫廢水處理系統區域氨味濃重,液鹼消耗量異常偏高,影響廢水pH值提高和除氟化學反應,既不利於現場工作人員操作安全,也會造成藥劑的不必要浪費,並對廢水達標埋下隱患。本文對該問題進行了梳理分析。

二、設備現狀:

通過對部分燃煤電廠現場調研,在其生產過程中發現脫硫廢水或脫水系統氨味異常濃重(使用氨檢漏儀檢測氨氣濃度最高400 ppm),調閱日常石膏品質化驗結果發現:石膏中水分含量普遍偏高、二水硫酸鈣含量偏低(見表1)。同步調閱脫硫廢水化驗單:以上各單位脫硫廢水氨氮含量均在1000 mg/L以上,最高一度達到2500 mg/L(當時抽樣化驗結果)。

表1:石膏品質情況

表2:通過隨機跟蹤檢測A電廠脫硫系統部分指標如下:

以上表格數據顯示:脫硫漿液中氨氮含量過高,脫硫石膏品質較差,主要表現在石膏含水率、碳酸鈣含量偏高,二水硫酸鈣含量偏低,同時脫硫廢水中氨氮含量居高。

表3:B電廠脫硫漿液氨氮情況與石膏含水率情況

以上表格數據顯示:同樣脫硫運方條件下,氨氮含量在1000mg/L以上時,石膏脫水呈現泥濘狀;氨氮含量在700mg/L左右時,石膏含水率在20%以上;氨氮含量在400mg/L左右時,石膏含水率降低到20%以下,且在不同氨氮含量狀況下石膏外觀顏色變化明顯。

三、實驗室論證分析:

為查找脫硫漿液中氨氮含量過高的原因,結合C電廠(C水樣)脫水樓氨味濃重的實際情況,在實驗室進行了相關化學試驗。在小型實驗過程中,在向樣品中加氫氧化鈉調節脫硫廢水pH值時,

C水樣pH自6.06調節至9.5,用氫氧化鈉溶液20 mL;

D水樣pH自6.95調節至9.5,用氫氧化鈉溶液9.9 mL。

C水樣pH自9.5調節至10.0,用氫氧化鈉溶液16 mL;

D水樣pH自9.5調節至10.00,用氫氧化鈉溶液8 mL。

以上試驗得出:C水樣提高pH值,所消耗的氫氧化鈉的量是D水樣提高相同pH值消耗量的2倍多。通過查閱實際加藥量,在相同廢水排放量的情況下C水樣氫氧化鈉使用量達38000ppm左右(隨機抽查數據:C電廠處理131方廢水,液鹼加藥量約為41793 ppm;D電廠處理247方廢水,液鹼加藥量約為22672 ppm)。

結論:在同樣廢水排放量的情況下,提高相同的廢水pH值,C水樣較D水樣液鹼消耗量大2倍左右,且實驗過程中,C水樣加鹼過程中氨揮發明顯。

四、原因及影響:

4.1 經查閱網絡資料,在一定條件下碳酸鈣與硫酸氫銨可以反應生成NH4+、H+、SO42-,在脫硫系統中存有以上物質,會對脫硫系統漿液反應產生影響,另外NH4+較Ca2+活潑,在一定程度上影響碳酸鈣的充分反應,造成供漿過量或碳酸鈣反應不完全;②在石膏中會含有一些氨的絡合物,這部分絡合物具有一定的吸潮性能,最終會影響石膏含水率偏高;③由於氨屬於鹼性物質,過多的氨存在漿液中會一定程度上影響漿液起泡。

4.2 漿液中氨氮含量高,影響了漿液的反應,同時影響漿液pH值的提升,容易造成運行監盤人員誤判,根據在線pH值提高供漿量,導致碳酸鈣反應不徹底,影響石膏品質(例如A電廠抽樣石膏二水硫酸鈣含量偏低(79.42%);漿液中氨絡合物進入石膏中會含有結晶水,影響石膏含水率偏高(大於14%);廢水中氨氮含量高,影響pH值提高,除氟效果差,導致廢水外排減量,系統漿液氯離子升高;同時造成氫氧化鈉的浪費和增加人工加藥工作量;若將脫硫廢水系統澄清器產生的大量汙泥返回吸收塔時,將影響漿液品質,造成惡性循環。

4.3 通過開展化學實驗,並查閱相關資料, 依據氨氮在水中存在著離解平衡的規律,NH3+H2O--NH4++OH-這個關係受pH值影響,當pH值高時,平衡向左移動,游離氨的比例增大。常溫時,當pH值為7左右時,氨氮大多以銨離子狀態存在,而當pH值在11左右時,游離氨佔98%左右。因此,隨著pH值升高,氨在水中NH3形態比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態和液態兩項達到平衡。通過向氨氮含量較高的脫硫廢水中加氫氧化鈉除氟,隨著pH的升高,廢水中的氨氣溢出,現場氨味較大。採用化學處理的方式將脫硫廢水中氨氮去除且不發生氨的逸出,此時需要將逸出的NH3迅速與酸進行反應,這樣廢水中鹽分將大幅度增加,廢水處理難度會成倍增長。

結論:通過以上試驗及分析,結合技術文獻中研究結論「根據脫硫脫硝反應機理,在脫硫脫硝及廢水處理過程中,不會有化學反應產生NH4+。正常情況下,只有脫硝單元噴入的氨氣量過多,氨氣無法全部參與脫硝反應,逃逸氨隨煙氣進入脫硫塔,溶入漿液中並進入廢水處理單元,最終導致脫硫廢水氨氮含量高」,可見脫硫漿液中的氨氮主要來源於脫硝系統,主要原因是脫硝系統噴入的氨反應不完全、噴入氨過量或著催化劑自身的問題,導致氨逃逸較高,進入後續脫硫漿液系統中。

五、解決措施:

5.1 儘快組織排查脫硝催化劑的性能,開展脫硝系統優化調整,全面檢測脫硝氨逃逸、灰中氨含量等數據,進行綜合分析。並對比同等燃料及鍋爐負荷下噴氨量的差異、脫硝進出口效率的高低,杜絕和防範噴氨過量的問題,並根據檢測結果確定是否更換脫硝催化劑,從源頭上解決脫硫系統氨氮高的問題。

5.2 優化脫硫廢水系統,澄清器排泥不允許返塔回用,杜絕大量加藥沉積汙泥返回系統,造成脫硫系統的二次汙染。可考慮使用板框壓濾機壓泥,通過石膏或者其他公司允許的途徑進行處置,穩步逐步提升廢水處理能力,實現水平衡的優化。

5.3 督促脫硫運行人員做好供漿調整,密切關注漿液pH值趨勢變化,根據入口二氧化硫數據變化及情況、石膏碳酸鈣含量情況以及供漿流量等數據,綜合判斷供漿是否合適,嚴禁出現供漿過量,造成漿液中毒現象。

5.4 充分利用事故漿液箱、加大脫硫廢水排放和大量脫出石膏,綜合採取措施快速降低吸收塔漿液氨氮,儘快恢復正常漿液品質控制。

本文針對部分燃煤電廠脫硫漿液氨氮含量高原因進行梳理分析,吸收塔漿液中氨氮含量越低,漿液品質相對較好,副產物石膏含水率等指標相對優秀。這就需要下大力氣優化調整脫硝裝置,確保氨逃逸達標,噴氨正常反應。既能減少不必要的環保成本投資,又能改善後續系統的運行安全性,並能營造相對較好的環保迎查環境。並針對吸收塔漿液氨氮含量高問題,提出具體防控措施,以改善脫硫系統運行狀況,優化脫硫系統水平衡,確保各項環保指標穩定達標。


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