新疆燃煤電廠脫硫系統超低排放改造研究

2020-11-25 北極星環保網

新疆燃煤電廠脫硫系統超低排放改造研究

北極星大氣網  來源:環境工程

  作者:陳飛 馬萍等  

2018/12/10 12:34:25  我要投稿  

北極星大氣網訊:摘要: 為達到政府對新疆地區燃煤電廠提出的超低排放的要求,目前新疆各大發電集團都在對現役機組現有的環保設施進行優化改造.目前我國二氧化硫執行的排放標準是不超過200 mg/m3(100 mg/m3新建),而超低排放的要求是不超過35 mg/m3,降幅達到了87.5%(65%),對於疆內電廠目前的脫硫設施存在較大的壓力.以新疆地區燃煤電廠為研究對象,通過對全疆13家燃煤電廠脫硫系統的超低排放改造技術進行調查和分析,並重點介紹目前疆內幾種主流的脫硫系統超低排放改造的方式、原理,並提出改造以後可能存在的一些問題,希望能夠為後續燃煤電廠脫硫系統的超低排放改造提供參考.

0 引言

儘管我國已在環境保護方面取得了積極進展,可目前的環境形勢依然嚴峻,尤其是最近幾年,人們對於賴以生存的環境有了更高的要求。我國以煤為主的能源結構導致大氣汙染物排放總量居高不下,這使得我國目前在大氣汙染治理方面面臨巨大的壓力。2016年12月,新疆維吾爾自治區環境保護廳等單位聯合印發了《新疆維吾爾自治區全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》,要求全疆單機30萬kW及以上的燃煤發電機組以及各大氣聯防聯控區及環境同治區域內10萬kW及以上的自備燃煤發電機組,到2019年以前全面實現超低排放。根據文件《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014--2020年)》中對「超低排放」的定義:在基準氧含量6%條件下,煙塵不超過10 ms/m3,SO2不超過35 ms/m3,NOx不超過50 ms/m3。因此,對於目前運行的燃煤電廠,要達到超低排放的要求,其脫硝、除塵、脫硫系統在現有基礎上都需要進行改造。

目前疆內燃煤電廠脫硫系統所採用的超低排放改造技術如表1所示,表中未列出對於輔助設施的優化措施。可以看出:大多數電廠在對脫硫系統進行超低排放改造時都是在原有脫硫塔的基礎上進行的,這主要是受到場地和資金的限制。新疆地區主要產出的是低硫煤,含硫量普遍在0.5%以下,這使得電廠在對脫硫系統進行超低排放改造時,並不需要進行太複雜的改動就能使二氧化硫達到超低排放的標準,甚至烏魯木齊周邊重點防治區內有部分電廠在超低排放改造前就能夠達到二氧化硫不超過35mg/m3的要求。目前新疆地區電廠主要採取的改造方式包括增加噴淋層、增加1層託盤以及增加漿液循環泵等方式,對於已經或者接近超低排放標準的電廠,普遍採用優化脫硫系統的改造方式¨。

下面對疆內幾種主流的脫硫處理設施的超低排放改造方式、原理進行了分析,並提出了改造以後可能存在的問題,希望能夠為後續電廠的超低排放改造提供參考。

1脫硫系統主要的改造方式

目前疆內的燃煤電廠大多採用石灰石一石膏溼法煙氣脫硫工藝(FGD),其原理是煙氣中的SO2首先在脫硫塔內被石灰石漿液吸收,然後通過氧化風機提供的空氣將CaHSO2,氧化生成石膏。FGD工藝最早由英國研製出來,經過歐美發達國家幾十年的生產實踐和不斷完善,脫硫過程的各項經濟技術指標基本成熟,該工藝目前的市場佔有率超過80%,是目前應用最廣泛的脫硫技術。FGD脫硫系統主要由煙氣進口擋板門、出口擋板門、吸收塔、增壓風機(部分電廠引增合一)煙道及相應的輔助系統組成。

FGD系統最主要的部分是吸收塔,其包括塔本體、噴淋層、循環漿液泵、氧化風機、除霧器、石膏排出泵、攪拌器等"1。隨著環保要求越來越嚴以及燃煤中硫含量的變化,疆內許多發電企業原先建設的脫硫裝置已不能滿足現階段的要求,需要進行脫硫系統改造。目前電廠對於脫硫系統的超低排放改造主要是針對脫硫塔,主要改造方式如下:

1.1 增加噴淋層或託盤

增加託盤一般用於脫硫塔為單託盤的升級改造,既在原有託盤的基礎上新增1層合金託盤,其原理是在吸收塔噴淋層下部加裝多孔合金託盤,吸收塔循環泵將漿液打至託盤上,煙氣由託盤下均勻通過託盤,與吸收漿液接觸,並在託盤上方形成湍液,與液滴充分接觸,強化傳質效果,從而提高脫硫效率。

脫硫效率的保證主要來源於脫硫漿液循環量,即液氣比,當脫硫進V1煙氣中的SO:濃度增大而出口排放濃度減小,則需要增大系統的液氣比,即增加噴淋層。增加噴淋層或託盤後,還需要對噴淋層及噴嘴進行優化,提高脫硫效率,保證脫硫塔安全經濟運行。通過增加噴淋層或託盤能明顯提高脫硫效率,但由於增加託盤會導致煙氣的阻力明顯增加,因此疆內大多數電廠多採用增加噴淋層的方式來提高脫硫效率。

該方式需對原吸收塔進行較大程度的改造,吸收塔抬高、原塔內設備拆除和會裝及二次防腐,工期為1—2個月。

1.2管式格柵均布裝置技術

由於氣流在吸收塔內的分布情況與脫硫效率密切相關。如圖1所示:格柵煙氣均布技術是在噴淋層下方安裝格柵煙氣均流裝置,能使煙氣流速在吸收塔內均勻分布,避免因局部煙氣流速較高而降低脫硫效率;並且格柵煙氣均流裝置能在上方形成湍流區,增加傳質速率的同時強化氣液固接觸,完成SO2的高效傳質過程。

1.3 高效除塵除霧一體化技術

溼法脫硫吸收塔出口的粉塵由兩部分組成:一部分是引風機前乾式除塵器(靜電除塵器、布袋除塵器或電袋除塵器)出口逃逸的粉塵,稱為原始粉塵;另一部分是漿液液滴中攜帶的固體顆粒(含固量10%),稱為石膏粉塵。粉塵排放達標,必須同時控制這兩種粉塵的數量。

高效除塵除霧器安裝在噴淋層下方一定的距離,其工作原理如圖2所示,當含有小液滴的氣體以一定速度流經高效除塵除霧葉片間隙時,由於氣體的慣性撞擊作用,小液滴與波形板相碰撞而被聚集成大液滴。當液滴增大到其自身產生的重力超過氣體的上升力與液體表面張力的合力時,液滴就從波形板表面上被分離下來。高效除塵除霧波形板的多折向結構增加了小液滴被捕集的機會,未被除去的小液滴在下一個轉彎處經過相同的作用而被捕集,這樣反覆作用,從而具有很高的除霧效率。因此,高效除塵除霧器在截留粉塵的同時也能促進SO2的吸收,達到脫硫的目的。

2工程應用

新疆某電廠為2×300 MW國產亞臨界空冷燃煤發電機組,同步配套建設雙室四電場靜電除塵器及石灰石一石膏溼法煙氣脫硫裝置及相關公用系統。1號機組於2012年7月10日正式投入運行,2號機組於2012年9月23日正式投入運行。1號、2號機組脫硫系統為一爐一塔布置,採用石灰石一石膏溼式脫硫工藝,吸收劑製備和石膏脫水為兩套脫硫裝置公用。該廠於2017年8月完成1號機組的超低排放改造,並順利通過環保部的驗收。該廠煤質分析如表2所示,列出了改造設計時的參考煤種、高質校核煤質、高質校核煤質和實際煤種。目前電廠入爐煤種比較單一,也比較穩定。從表中可以看出,1號機組的燃煤煤質屬於極低硫分、中高灰分的煙煤。

1號機組超低排放改造前脫硫塔採用3層漿液噴淋層,對應設置3臺漿液循環泵(2用1備),每層噴淋層設置100個實心/中心切線型噴嘴;吸收塔上部裝設2級屋脊式除霧器,塔內設置4臺側進式漿液攪拌器。

2.1脫硫系統改造

該廠1號機組脫硫系統的超低排放改造方式如下:

1)噴淋層下方增加1層託盤,主要用於均布煙氣。

2)增加1層噴淋層及漿液循環泵,為保證增加噴淋層的脫硫效率吸收塔需增高4 m。

吸收塔裝設託盤主要使煙氣均勻分布,一般安裝在吸收塔噴淋區的下部,煙氣通過託盤後,被均勻分布到整個吸收塔截面。多孔合金託盤一方面能使煙氣分布均勻,同時還能在合金託盤上形成一定高度的石灰石/石膏漿液液膜。由於石灰石/石膏漿液從託盤上部噴淋而下並與煙氣接觸,使得SO2被吸收;同時,當含有SO2的煙氣在與合金託盤上的液膜接觸時,能夠達到充分的動量和質量傳遞,使得漿液能夠充分吸收煙氣中的SO:氣體,從而最大限度的利用噴淋的漿液量,提高了吸收劑的利用率和脫硫效率。實踐表明,在相同脫硫效率下,加裝託盤可比不加裝託盤所需要的循環漿液量降低16%左右。加裝1層多孔狀託盤,吸收塔的煙氣阻力大約增加600 Pa(100%BMCR下)。

2.2改造後的效果

該廠1號機組於2017年8月完成的超低排放改造,並順利通過環保部門的驗收。改造前後1號機組在不同工況下脫硫塔的測試結果如表3所示。可知:

1號機組100%BMCR下脫硫系統改造前脫硫塔實測人口SO2濃度為1 886 ms/m3,實測出口SO:濃度為67 mg/m3;採用上述方式改造後,相同負荷條件下脫硫塔實測人口SO2濃度為1 713 mg/1113,實測出口SO2,濃度為20 rag/m3。1號機組50%BMCR下脫硫塔改造前實測入口SO2濃度為1 320 ms/m3,實測出口SO:濃度為39 me/m3;採用上述方式改造以後,相同負荷條件下脫硫塔實測人口SO2濃度為969 ms/m3,實測出口SO2濃度為9 ms/m3。改造後的脫硫系統經過168 h的穩定運行,均能滿足超低排放的要求。

3 結語

疆內各大燃煤電廠在現有環保設施上通過改造達到超低排放的要求,並不存在技術上的困難。但由於超低排放目前沒有標準化的改造路線,並且在新疆地區缺乏運行經驗,導致電廠在完成超低排放改造後的運行過程中可能存在較多問題。因此,電廠在進行超低排放改造時應對可能出現的問題做好必要的防

護措施,應重點考慮的問題如下:

1)煙氣阻力上升:目前電廠採用的改造措施基本都會導致煙氣阻力上升。因此,在進行超低排放改造時應仔細核對現有風機的餘量是否滿足改造後煙氣阻力的上升量,若不滿足,需進行引風機的增容改造。目前疆內部分有增壓風機的電廠,在進行引風機增容時也進行了引增合一的改造,能夠起到較好的節能效果。

2)合理預留空間:燃煤電廠脫硝、脫硫和電除塵設備的空間有限,因此選擇改造路線時,需為以後進行全工況脫硝以及煙氣脫汞的改造預留一定改造空間,也可以在進行超低排放改造時編制相應的可研方案,超前考慮。

3)管道及設備腐蝕:多數電廠在脫硝系統改造時選擇增加一層催化劑,這會導致煙氣中SO2的增加,而對於安裝了低溫省煤器的電廠,由於煙氣溫度降低導致煙氣腐蝕性增強。因此,改造時在設備設計選型時,應考慮電除塵、煙道、空預器以及風機等設施的防腐蝕措施。例如空預器的ABS區域一般在底部380~830 mm處,因此對於空預器的耐腐蝕傳熱元件的高度應選擇900 mm以上,使其涵蓋液態硫酸氫氨的生成區間。

原標題:新疆燃煤電廠脫硫系統超低排放改造方案研究

2020「北極星杯」煙氣治理影響力企業評選再度來襲,全程免費,入圍即可獲得北極星站群百萬媒體流量曝光,更有全年宣傳推廣機會!報名企業再創新高,龍頭企業雲集!同期召開第三屆工業煙氣深度治理高峰論壇,更多精彩,點擊了解詳情:

企業評選

|

高峰論壇

投稿聯繫:0335-3030550  郵箱:huanbaowang#bjxmail.com(請將#換成@)

北極星環保網聲明:此資訊系轉載自北極星環保網合作媒體或網際網路其它網站,北極星環保網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考。

相關焦點

  • 【技術匯】燃煤電廠除塵設備超低排放改造性能評價
    電力行業節能環保公眾服務平臺——權威、專業、創新的電力節能環保公眾號作者 |王文雙大唐東北電力試驗研究院有限公司環保所新的環保政策要求燃煤電廠煙塵排放濃度低於5mg/Nm3以達到超低排放標準,為達到標準要求,黑龍江某燃煤電廠對其2、3號機組採用不同路線進行超低排放改造,對不同改造路線進行系統研究
  • 寧夏制定燃煤自備電廠超低排放改造計劃
    寧夏制定燃煤自備電廠超低排放改造計劃企業低於排放限值50%以上減半徵收環保稅近日,寧夏制定《燃煤自備火電機組超低排放改造計劃方案》,計劃到2020年底前,對9家企業燃煤自備電廠25個火電機組進行超低排放改造,旨在提高全區燃煤自備火電機組超低排放能力和水平,確保堅決打贏藍天保衛戰
  • 燃煤電廠「超淨排放」石灰石-石膏法脫硫技術探討
    北極星大氣網訊:摘要:我國作為煤炭消費大國,燃煤電廠一直是SO2、NOx和煙塵大氣汙染物的主要來源。隨著《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的頒布,燃煤電廠為滿足「超淨排放」要求,石灰石-石膏法脫硫系統需要技術改造升級。本文介紹了目前先進的石灰石-石膏脫硫技術,為燃煤電廠煙氣達到「超淨排放」排放標準提供技術參考。
  • 燃煤電廠實現「超低排放」合算嗎?
    另外,脫硫塔入口煙氣溫度較低,脫硫裝置工藝用水量減小,引風機電耗可降低。  溼式電除塵技術路線中,在脫硫裝置後增設WESP,增加了設備投資和運行費用。因此,煙氣協同治理技術路線從整個系統來看,具有較好的經濟性。
  • 超低排放燃煤電廠有色煙羽成因及治理技術的經濟與環境效益分析
    本文從有色煙羽的定義、成分、顏色、治理技術、經濟效益與環境效益等方面進行系統研究,為客觀分析滿足超低排放要求的燃煤電廠的煙羽治理提供決策依據。1 煙羽定義及其成因分析1.1 煙羽及其成分當煙氣從煙囪或其他裝置排入大氣後,由於它具有一定的動量和浮力,在向下風向傳輸過程中,其中心線會上升,同時煙體向四周擴散。
  • 1050MW超超臨界燃煤發電機組超低排放技術路線的綜合選擇
    北極星大氣網訊:摘 要:本文介紹了神華萬州電廠為實現超低排放所採取的綜合除塵技術路線,對溼式靜電除塵器和管束式除塵裝置的工作原理及兩者的技術性能進行了比較和分析,同時就常規靜電除塵器除塵提效改造和吸收塔內部流場均布優化工作做了闡述,重點分析了管束式除塵裝置改造實施方案和運行效果,為其他火電機組實施超低排放改造技術路線的選擇提供了有利借鑑和經驗支持。
  • 溼法脫硫協同除塵機理及超低排放技術路線選擇
    北極星大氣網訊:隨著國家三部委《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》的實施,燃煤電廠煙氣治理設備超低排放改造工作突飛猛進,成績顯著。在實施溼法脫硫(WFGD)超低排放方面,各環保公司紛紛開發了脫硫噴淋塔技術改造提效升級的多種新工藝,如單塔雙循環技術、雙託盤技術、單塔雙區(三區)技術、旋匯耦合技術等,特別在脫硫塔核心部件噴淋系統上,採用增強型的噴淋系統設計(如增加噴淋層、提高覆蓋率、提高液氣比等)。脫硫效率從以前平均在95%左右提高到99%甚至更高。
  • 超低排放改造情景下燃煤電廠脫硝催化劑表徵、 活性及其影響因素
    北極星大氣網訊:摘要:脫硝催化劑活性變化是影響燃煤電廠 NOx去除效率的關鍵因素。為實現穩定 NOx超低排放目標,燃煤電廠增加噴氨量,改變了催化劑運行工況條件,可能會縮短其使用壽命。目前燃煤電廠催化劑活性研究主要集中在超低排放改造前,而超低排放改造後,催化劑失活的影響因素及其機制鮮有報導。
  • 超低排放燃煤電廠和燃氣電廠綜合對比
    超低排放燃煤電廠和燃氣電廠綜合對比北極星大氣網  來源:中國電力  作者:徐靜馨 朱法華等  2020/2/19 10:30:06  我要投稿  北極星大氣網訊:摘要:從發電與控制汙染技術、環境效應和經濟效益3方面對超低排放燃煤電廠和燃氣電廠進行了綜合對比,對比結果表明:(1)從發電和汙染控制技術看,超低排放燃煤電廠已完全自主研發生產,整體技術已跨入國際先進水平;燃氣電廠仍採取進口的方式,需加快掌握燃氣輪機製造的關鍵技術;(2)從環境效應看,超低排放燃煤電廠在氣、液、固等常規汙染物排放上均達到有效控制,對環境影響已較小,當燃煤發電標準煤耗不大於全國平均水平時比燃氣電廠更清潔
  • 燃煤機組SCR脫硝超低排放改造前後性能對比分析
    對此,國內燃煤電廠積極響應並進行了新一輪大規模的煙氣脫硝超低排放改造,當前改造已陸續進入尾聲。SCR作為我國燃煤電廠煙氣脫硝主流工藝,在本輪脫硝超低排放改造技術中仍舊佔據絕對主導地位。為此,本文對35個電廠81臺採用SCR工藝典型燃煤機組超低排放改造前後的脫硝裝置運行現狀進行對比分析,評估脫硝系統超低排放改造前後暴露的問題,分析問題產生的深層次原因,為後煙氣超低排放形勢實際運行調整提供參考及借鑑。
  • 廢水「 零排放 」 下燃煤電廠脫硫廢水水量的確定
    北極星水處理網訊:摘要:脫硫廢水水量的確定不僅關係到煙氣超低排放處理系統的運行,而且直接影響到脫硫廢水處理工藝的選擇以及投資、運行成本。脫硫廢水水量的確定需要考慮脫硫漿液氯離子含量、石膏品質控制、脫硫工藝水水質、機組運行的煤質及煙氣溫度等多個因素。對影響脫硫廢水水量的因素進行了深入分析,提出了減少脫硫廢水水量的措施。
  • 浙能六橫電廠1號燃煤發電機組投運 實現超低排放
    【摘要】浙能六橫電廠是國務院批覆成立舟山群島新區後的首個重大基礎設施項目。規劃建設4臺高參數、大容量100萬千瓦超超臨界機組,一期建設2臺百萬千瓦國產超超臨界燃煤發電機組,同步建設脫硫、脫硝、電除塵等先進環保設施,動態總投資近80億。
  • 燃煤電廠脫硫廢水氯離子脫除技術研究進展
    摘 要:燃煤電廠脫硫廢水中含有較高濃度的 Cl-,過量的 Cl-會影響脫硫效率、降低石膏品質、導致設備的腐蝕加劇,因此,Cl-的脫除是制約燃煤電廠廢水零排放的關鍵因素。文章介紹了脫硫廢水的組成特性,綜述了化學沉澱法、吸附法、離子交換法、電解法、氧化法和萃取法等脫硫廢水除氯技術的最新進展。
  • 浙江:燃煤電廠固定汙染源廢氣低濃度排放監測技術規範(公示稿)
    北極星大氣網訊:日前,浙江印發《燃煤電廠固定汙染源廢氣低濃度排放監測技術規範(公示稿)》。本標準規定了燃煤電廠在煙道、煙囪及排氣筒等固定汙染源排放廢氣中,顆粒物與氣態汙染物監測的手工採樣和測定技術方法,以及可攜式儀器監測方法。對燃煤電廠固定汙染源廢氣低濃度排放監測的準備、採樣位置與採樣點的設置、廢氣排放參數的測定,廢氣中低濃度顆粒物和氣態汙染物監測方法、採樣頻次和採樣時間、質量保證和質量控制等作了相應的規定。本標準為首次發布。
  • 中高硫燃煤煙氣脫硫除塵的利器——高效漸變分級單塔脫硫除塵技術
    北極星大氣網訊:摘要:為應對我國日益增長的環保需求以及能源工業可持續發展的迫切需要,資源節約型燃煤超低排放技術的研究和發展意義重大。本文提出以原有燃煤煙氣溼法脫硫塔(WFGD)為基礎,採用理論研究、數值模擬、冷態實驗、中試實驗等方法,開發了基於高效漸變分級技術的複合脫硫塔。
  • 燃煤電廠脫硫廢水零排放工程案例解析
    北極星水處理網訊:摘要:近年來,燃煤電廠廢水的「零排放」技術的研究與應用,有效解決了電廠高汙染脫硫廢水中硫化物、氟化物、懸浮物、重金屬離子、COD 等汙染物對環境的嚴重汙染。國電漢川電廠位於長江最大的支流漢江的下遊,地處長江流域環境敏感區域,國電漢川電廠作為國內首批實踐廢水零排放的企業,建成了國內首個百萬機組燃煤電廠零排放應用項目並實現平穩運行。
  • 超低排放路線下燃煤煙氣可凝結顆粒物在WFGD、WESP中的轉化特性
    北極星大氣網訊:摘要:固定汙染源可凝結顆粒物在監測時常被忽視,為了減少可凝結顆粒物排放,本文研究了其在煙氣淨化設施中的轉化規律。結果表明,溼法脫硫裝置、溼式電除塵裝置對可凝結顆粒物的去除有協同作用,煙氣中可凝結顆粒物質量濃度均高於可過濾顆粒物,但總顆粒物(可凝結顆粒物和可過濾顆粒物之和)排放量達到超低排放要求。
  • 氨法脫硫超低排放改造中影響硫氨結晶因素探討
    北極星大氣網訊:摘要:針對某煤化工燃煤鍋爐超低排放改造後出現的硫氨結晶品質差原因進行了簡要探討,並提出了初步建議。關鍵詞:煤化工;氨法脫硫;超低排放;硫氨結晶1概述某煤化工廠4臺480t/h鍋爐超低排放改造完成後,經常出現結晶顆粒小,離心機出料困難,吸收塔漿池中的漿液呈懸浮狀,離心機運行時振動大,出料溼度大等問題。
  • 燃煤電廠溼法脫硫廢水零排放處理技術進展
    北極星水處理網訊:摘要:目前,脫硫廢水主要採用化學沉澱法處理,但是該工藝存在藥劑投加量大、汙泥產生量多、部分指標達標困難等不足。隨著人們對汙染治理的關注度持續增加,近年來,溼法脫硫技術越來越廣泛地應用在燃煤電廠煙氣脫硫中。脫硫廢水的零排放處理日益受到人們的重視,我國的零排放處理技術正處於探索與實踐階段。
  • 某火電廠雙塔雙循環煙氣脫硫系統優化運行研究
    以某高硫煤火電廠雙塔雙循環脫硫系統作為研究對象,從物耗、能耗角度出發,研究了雙塔雙循環系統水平衡、石灰石供應系統、氧化空氣系統、漿液循環泵組合運行等方面的優化,使其顯示出較好的經濟性。為其他高硫煤機組深度降低脫硫廠用電率方面提供經驗借鑑。