控壓鑽進技術首次在西北油田TH12344CH井應用獲得成功,並助力該井喜獲高產工業油氣流。該井7月8日投產,日產油35噸,至8月9累計產油1056噸,實現了空白區儲量動用新突破。
TH12344CH井是空白區的一口廢棄井,前期注水替油生產,低效後長期關井,2020年實施一開側鑽評價區域含油性,設計水平位移402米。4月17日側鑽至井深6417.16米發生溢流,關井後套壓上升至5.5兆帕,側鑽水平位移僅58.62米,分析認為是溝通井周裂縫造成。繼續鑽井期間,雖然多次調整泥漿密度,但還是反覆出現失返性漏失、溢流等問題,且距離設計井深仍有408米定向段,無法鑽進而停止。
西北油田塔河油區的碳酸鹽巖縫洞型油藏儲層非均質性強,弱小縫洞體連通性很差,且存在定容特徵。受注水、注氣開發工作等影響,老井一開次側鑽期間容易提前鑽遇原井周小縫洞體,存在「溢漏同層、壓力平衡窄窗口」的現象,很難控制合適的泥漿比重進行鑽進施工。多數井無法鑽至設計點,生產低效。二開次鑽井雖然風險低,但鑽井成本增加兩倍以上,因而成為制約塔河老區鑽井的瓶頸。
為了攻克這一技術瓶頸,採油二廠迅速組織鑽井隊進行潛力論證,技術人員研究認定該井地質特點複合定容特徵模型,在充分評估風險後,決定在該井試驗旋轉防噴器控壓鑽井技術,即鑽井期間現場控制井口壓力在3.5~5.5兆帕之間,保持泥漿微漏狀態實施起下鑽、定向複合鑽進等程序,保證現場鑽井作業連續進行。
5月13日,該井控壓鑽進累計進尺408米,平均機械鑽速每小時5.67米,順利鑽至設計井深,在設計點再次打漏,鑽遇有效儲集體,於7月8日成功投產。
該鑽進技術開創了塔河油田控壓鑽井的先河,不僅助力了TH12344CH這口廢棄井獲得高產油氣流,而且大幅降低了鑽井費用。目前,採油二廠正在繼續攻關完善這一技術工藝,儘早實現規模應用。(丁玉萍 胡強)