嘉興東鑫表面處理材料有限公司 技術工程師 盧建湘
慧聰表面處理網:鋅合金電鍍滾鍍工序中,氰化鹼銅電鍍是整個工序中重中之重,一個師傅現場控制水平主要決定他控制鹼銅的水平,筆者根據自己幾年鋅合金電鍍經驗略談幾點看法:
談談鍍液成分
主鹽——氰化亞銅:筆者認為氰化亞銅宜控制在50-100g/l之間較為合適,亞銅含量高,上銅速度快,生產效率高,但氰化亞銅超過100以上時,問題也明顯增多,起泡的機率加大了很多。氰化亞銅太低時,電鍍速度慢,效率低,
但是鐵件打底鹼銅一般不建議超過30g/l,因為主鹽太高時影響打底層集合力。
絡合劑:氰化鈉;建議氰化鈉與氰化亞銅保持一定比例,因為絡合1克氰化亞銅需氰化鈉1.1克,我們生產一直保持一個係數即:氰化鈉總量=1.38*氰化亞銅的總量,這時游離氰在1.38-1.1=0.28*氰化亞銅這個範圍,生產控制一般比較正常,生產時游離氰控制在《0.2-0.3*氰化亞銅》量都較正常,能保證銅溶解。游離氰太高,則上銅亮度不佳,電流效率低,車間氣味重。游離氰太低,低區走位差,容易起泡,陽極鈍化。
酒石酸鉀鈉:主要是活化陽極,除雜性能,添加量25-30。
東鑫公司諾切液兼具活化陽極,去雜輔助光亮作用,添加量30ml/l
pH;鋅合金電鍍滾鍍工序中pH很關鍵,適宜範圍10.5-12,電鍍過程中pH一般是會上升的,這時電鍍藥水處於正常狀態,當pH在電鍍過程中往下掉時,說明電鍍陽極處於不正常狀態——陽極鈍化。陽極反應;一是銅溶解,另一個反應是陽極析氧,2OH-2E=O2+2H+,因此陽極析氧使氫離子游離下來,致使pH下降。生產中發現PH下降時應該馬上採取措施改變現狀,不然2NaCN+2H2O+2NaOH+O2——2NaCO3+NH3即碳酸鹽增加。碳酸鹽在氰化物電鍍槽中,少量是有益的,它起光亮作用和導電作用,但是超過70以上時,副作用就顯現出來,鍍層疏鬆,電鍍有時2-3小時電鍍銅後試酸還是不行。空耗許多人力和才力。這時陽極表面有一層緻密灰色膜影響陽極溶解,如果不馬上採取措施改變現狀,陽極面積減少,陽極鈍化將更加嚴重。
pH太高超過12.5時,因為鋅合金電鍍不可免會有鋅,這時容易使電鍍層發黃。如果這時溫度也高,則電鍍很容易起泡,可以用酒石酸中和將PH降下來。
光亮劑;東鑫公司DX-3,DX-4屬於純有機光亮劑,DX-3屬高區光亮劑在生產中和氰化亞銅有相似作用,它使鍍層顏色偏紅。DX-4屬低區光亮劑在生產中和氰化鈉有相似作用,太多顏色偏白。DX-3:DX-4正常1:4消耗,正常情況電鍍50-70分鐘可以達到鏡面,為後續電鍍打好基礎。
溫度;一般40-55℃。溫度太高時車間環境差,浪費能源,加速氰化鈉分解。溫度太低則速度慢,效率低,光亮度差
再就是電鍍陽極;鋅合金電鍍滾鍍要求電鍍速度快,鍍層緻密。