超臨界直流爐提高給水溫度熱態衝洗問題分析

2020-12-03 騰訊網

超臨界直流鍋爐對汽水品質的要求非常高,首次點火或停運較長時間的機組在啟動時需要對鍋爐進行清洗,清洗分為冷態清洗和熱態清洗,目的是將沉積在給水管道系統和換熱面上附著的氧化皮等雜質清洗乾淨,保證鍋爐受熱面內表面清潔。

【關鍵字】超臨界;直流鍋爐;熱態清洗;脈動

引言

超臨界直流鍋爐清洗時對水溫有一定要求,特別是當鍋爐進行熱態清洗時,需要鍋爐點火啟動逐步升溫升壓進行清洗。為了達到節能降耗的目的,第二臺機組可採用鄰機蒸汽加熱系統加熱清洗水,提高清洗水溫度,進行熱態清洗。

一、設備簡介

某電廠#3鍋爐採用東方鍋爐廠生產的DG1130/25.4-II2 型350MW 超臨界參數變壓運行直流鍋爐,#3汽輪機採用哈爾濱汽輪電機有限公司生產的C350/300-24.2/0.981/566/566超臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式、溼冷機組。

為了進行系統優化,達到節能降耗目的,解決鍋爐不點火而進行熱態清洗,增設了一套鄰機加熱系統,將除氧器溫度加到100℃,再用鄰機汽源供2號高加將給水溫度提高到210℃,分離器出口出口溫度升至190℃。鄰機加熱系統,是從#4機冷再取加熱汽源至#3機2號高加,在機組啟動初期提高給水溫度。

直流爐熱態水衝洗過程中,當啟動分離器出口水含鐵量大於1000μg/L時,應由啟動分離器將水排掉;當含鐵量小於1000μg/L時,將水回收至凝汽器,通過凝結水精處理裝置淨化處理,直至啟動分離器出口水含鐵量大於100μg/L時,熱態水衝洗結束,直流爐熱態水衝洗時,應加強排汙,必要時整爐放水,直至爐水清澈。

東方鍋爐運行說明書中註明鍋爐清洗時間及排放量。

1)新機組首次啟動時:

2)鍋爐長期運行後和停運時間超過150 小時以上也將進行清洗:

二、 「脈動」現象

某電廠#3爐在鍋爐吹管前和機組整套啟動前進行熱態水衝洗時發生了給水流量、省煤器入口壓力、儲水罐水位、361閥開度、汽泵入口流量等參數多次周期性變化。

第一次波動:2016年09月25日11:30分省煤器入口溫度162.98℃,省煤器入口壓力0.63MPa(對應壓力下飽和溫度161℃),水冷壁出口混合集箱溫度119.3℃,開始出現「脈動」現象,壓力波動0.1 MPa,給水流量波動約240t/h,由3-1汽泵向鍋爐上水,3-1汽泵入口流量260 t/h,在「脈動」現象發生時汽泵入口流量並未發生改變。

第二次波動:2016年09月25日15:20分省煤器入口溫度177.10℃,省煤器入口壓力0.85MPa(對應壓力下飽和溫度173℃),水冷壁出口混合集箱溫度148℃,開始出現「脈動」現象,壓力波動0.15 MPa,給水流量波動約200t/h,由3-1汽泵向鍋爐上水,3-1汽泵入口流量310t/h,在「脈動」現象發生時汽泵入口流量並未發生改變。

第三次波動:2016年09月27日20:03分省煤器入口溫度158.08℃,省煤器入口壓力0.48MPa(對應壓力下飽和溫度150℃),水冷壁出口混合集箱溫度78.65℃,開始出現「脈動」現象,壓力波動0.11 MPa,給水流量波動約260t/h,由3-1汽泵向鍋爐上水,3-1汽泵入口流量330t/h,在「脈動」現象發生時汽泵入口流量並未發生改變。

第四次波動:2016年10月14日08:55分省煤器入口溫度200.45℃,省煤器入口壓力1.46MPa(對應壓力下飽和溫度161℃),水冷壁出口混合集箱溫度174.34℃,開始出現「脈動」現象,壓力波動0.21MPa,給水流量波動約660t/h,最大瞬間波動約900 t/h,由3-1/3-1汽前泵向鍋爐上水,汽前泵入口流量約100t/h,在「脈動」現象發生時汽泵入口流量發生改變。

三、「脈動」機理及危害

直流鍋爐水冷壁工作時,可能發生水動力的動態不穩定現象,即脈動性流動現象。其主要表現是:進入蒸發管的水流量和流出蒸發管的蒸汽流量發生周期性的波動。在管屏兩端壓差相同,當給水量和流出量基本不變的情況下,管屏裡管子流量隨時間作周期性波動的現象稱之為脈動現象。

直流鍋爐的脈動有三種類型,即管間脈動、管屏脈動、整體脈動。比較多見的是管間脈動,其具體表現是:(1)在並聯工作的管子之間,某些管子的進口水流量時大時小,當一部分管子的水流量增大時,另一部分管子的水流量卻在減小。與此同時,管子出口的蒸汽量也在進行周期性的變化。(2)當管子進口的水流量最大時,出口的蒸汽流量最小。(3)整個管組的進水量和蒸汽量變化不大。根據脈動的具體表現,可以看出蒸發管內的脈動性流動現象是流量隨時間周期性變化的一種動態水動力不穩定現象。

產生脈動及水動力多值性的最根本的原因是汽水密度不同,在脈動現象發生過程中主要表現為(1)壓力峰的形成(2)壓力的下降(3)壓力峰重新形成。

由於流量的脈動,引起了管內工質壓力和溫度周期性地變化,同時引起熱水段、蒸發段、過熱段的周期性變化,這種變化的危害是:

(1)在管子熱水段、蒸發段、過熱段的交界面處,交替接觸不同狀態的工質,時而是不飽和的水,時而是汽水混合物,時而是過熱蒸汽。且這些工質的流量周期性變化使管壁溫度發生周期性變化,以致引起金屬管子的疲勞破壞。

(2)由於過熱段長度周期性地變化,出口汽溫也發生周期性變化,汽溫不易控制,甚至引起管壁超溫。

(3)脈動嚴重時,由於受工質脈動性流動的衝擊作用力和工質汽水比體積變化引起管內局部壓力波周期性變化的作用,還會造成管屏的機械振動。引起管屏的機械應力破壞。

消除現象的方法及預防措施:(1)提高工質在受熱管中的質量流速;(2)提高進口啟動壓力;(3)減小進口處工質欠焓;(4)減小熱偏差;(5)控制下輻射區水冷壁出口溫度。

四、運行中採取方法

在該電廠#3爐採用鄰機熱源提高給水溫度方法進行熱態衝洗時,經過多次試驗,總結規律,通過提高給水流量,提高給水質量流速,在不低於25~30%BMCR給水流量時進行熱態衝洗,「脈動」現象減弱較多,汽水系統主要參數也沒有產生波動,效果非常顯著,大大減輕了對鍋爐水汽系統的影響。

13:18分給水流量206t/h,給水泵出口母管壓力10.93MPa, 省煤器入口溫度177.45℃, 水冷壁出口混合集箱溫度151.62℃,開始出現「脈動」現象,13:45分將給水流量增至270t/h時,「脈動」現象逐漸消失,13:58分將給水流量又減至204t/h時,「脈動」現象再次出現。

14:27分給水流量270t/h,給水泵出口母管壓力10.06MPa, 省煤器入口溫度192.21℃, 水冷壁出口混合集箱溫度166.09℃,未出現「脈動」現象,14:48分將給水流量減至220t/h時,「脈動」現象再次出現,15:05分將給水流量又增至270t/h時,「脈動」現象消失。

五、總結

總之,通過鄰機冷再蒸汽接至本機#2高加加熱給水,實現本機組的冷態和熱態啟動水衝洗,節約了熱態衝洗時鍋爐點火燃油和燃煤的費用,簡化了運行人員熱態衝洗時的操作項目,並將鍋爐從原來的冷爐啟動轉變成熱爐啟動環境,縮短機組的啟動時間,在熱態衝洗中通過對「脈動」現象分析,進行多次試驗,提出有效措施,大大減少直流爐「脈動」現象的發生,減輕了對汽水系統的影響,保障了設備的安全運行。

相關焦點

  • 600MW超臨界機組鍋爐無爐水循環泵開機分析
    ,提高了水冷壁的質量流速,熱量和介質得到回收,加快了啟動速度和效率;本文敘述了在特殊情況下,不投爐水循環泵的運行方式及注意事項。在直流方式運行時,通過控制煤水比來調節分離器出口溫度,我們把水位控制到溫度控制的切換分為四個階段:第一階段:鍋爐點火以前,按照冷態、溫態、熱態及極熱態啟動方式,順序啟動鍋爐及相關的鍋爐輔機,啟動溢流系統投運;分離器水位由控制鍋爐母管給水流量來實現。
  • 超臨界鍋爐主要特點
    超臨界鍋爐主要特點1. 取消汽包,能快速啟停。與自然循環鍋爐相比,直流鍋爐從冷態啟動到滿負荷運行,變負荷速度可提高一倍左右。2. 在超臨界壓力範圍內運行的直流鍋爐水冷壁管內工質溫度隨吸熱量而變,即管壁溫度隨吸熱量而變。因此,熱偏差對水冷壁管壁溫度的影響作用增大。
  • 超臨界鍋爐常見問題,都有哪些?
    3.1  氧化皮生成及剝落機理根據查閱相關文獻資料,超臨界機組高溫腐蝕及氧化皮的生成機理如下:(1)金屬的氧化是通過氧離子的擴散來進行的,若生成的氧化膜牢固,氧化過程就會減弱,金屬就得到了保護。(2)管壁溫度對氧化的作用。
  • 600MW無煙煤超臨界鍋爐選型分析
    為了更好地解決燃用無煙煤鍋爐在選型時遇到的煤的著火、穩定燃燒和燃盡等技術問題,結合實際工程應用, 對600 MW超臨界W型火焰鍋爐和超臨界循環流化床鍋爐的爐型及運行性能進行了分析與比較
  • 超臨界二氧化碳設備為什麼溫度突然下不來了
    超臨界二氧化碳設備為什麼溫度突然下不來了 ,「12vugqc」超臨界二氧化碳設備,節能高效,型號齊全,可非標定製,7*24小時售後服務。無錫冠亞從事超臨界二氧化碳設備的研發,生產,銷售與服務於一體的企業。
  • 超臨界流體發泡擠出機溫度控制系統
    摘要本文介紹了超臨界流體發泡擠出機的溫度控制系統,分析了影響擠出設備溫控系統精度的因素,並提出了改進措施。利用雙通道PID結合可控矽調整模溫機加熱冷卻的輸出功率,降低了系統的熱慣性與遲滯性。這種模溫機控溫精度可達到±1℃,極大地提高了擠出發泡製品的質量和成品率。
  • 二氧化碳超臨界充裝方法
    -二氧化碳超臨界充裝方法找出故障的根本原因避免影響設備的正常運行-制冷機組運行效率低的原因是什麼這些問題包括製冷壓縮機的排量不足以達到額定值這可能是由個別閥板的變形和缺陷或氣缸活塞磨損造成的間隙等引起的~科學家建議用這些散熱鏡子覆蓋屋頂因為它是為低成本安裝和大規模使用而設計的·你可以參考下面的片來理解它。
  • 「文獻筆記」回熱器中夾點問題的研究-超臨界二氧化碳布雷頓循環
    回熱器在超臨界二氧化碳布雷頓循環的研究和設計過程中, 回熱器對提高循環效率起到了很大作用, 但是由於二氧化碳物性的特點, 夾點問題對回熱器換熱效能的影響較為明顯,回熱器效率會進一步嚴重影響整個動力循環的熱效率。
  • 超臨界co2流體萃取警惕低價出現
    超臨界co2流體萃取如果工業冰箱在運行期間有效地電子風扇工業冰箱的電子風扇的內部將不可避免地磨損……當磨損範圍較大時設備容易出現散熱不均勻的故障由於大量的熱量沒有及時消散電子風扇內部的溫度不斷上升-當溫度範圍超過設備設定值時工業冰櫃會產生各種故障嚴重威脅設備的正常使用-找出故障的根本原因避免影響設備的正常運行超臨界co2流體萃取~制冷機組運行效率低的原因是什麼這些問題包括製冷壓縮機的排量不足以達到額定值這可能是由個別閥板的變形和缺陷或氣缸活塞磨損造成的間隙等引起的
  • 350MW超臨界循環流化床電廠熱經濟指標優化
    北極星環保網訊:結合國內外超臨界技術發展的最新狀況及趨勢,對神華河曲2×350MW超臨界循環流化床燃煤機組熱經濟指標的優化進行探討,提出達到國內同類型機組一流熱經濟指標的幾種可行性技術措施。原THA汽機熱耗為8020kJ/kW˙h,通過一系列綜合技術措施,對於半乾法脫硫方案,汽輪機保證工況熱耗率減少87.86kJ/kW˙h,到7932.14kJ
  • 超臨界二氧化碳流體萃取裝置常見問題答疑
    超臨界二氧化碳流體萃取裝置常見問題答疑 ,「12vugqc」   超臨界二氧化碳流體萃取裝置,節能高效,型號齊全,可非標定製,7*24小時售後服務。
  • 超臨界co2萃取怎麼確定節流前液體過冷溫度
    超臨界co2萃取怎麼確定節流前液體過冷溫度 ,「12vugqc」超臨界co2萃取,節能高效,型號齊全,可非標定製,7*24小時售後服務。無錫冠亞從事超臨界co2萃取的研發,生產,銷售與服務於一體的企業。
  • 350MW超臨界機組深度調峰,可以這樣幹!
    特別是超臨界機組,在溼態到幹態的轉化點附近運行時,極易造成機組的管壁超溫。針對以上問題,本次試驗中主要通過調節給水量和減溫水量、控制煙氣擋板等手段進行優化調整,以控制主蒸汽溫度熱偏差。同時,在試驗過程中還對低負荷下的螺旋管水冷壁出口、引出管、連接管等壁溫進行監測,以保證設備的安全運行。
  • 超臨界二氧化碳設備節流前液體過冷溫度的確定
    超臨界二氧化碳設備節流前液體過冷溫度的確定 ,「12vugqc」超臨界二氧化碳設備,節能高效,型號齊全,可非標定製,7*24小時售後服務。無錫冠亞從事超臨界二氧化碳設備的研發,生產,銷售與服務於一體的企業。
  • 「文獻筆記」超臨界二氧化碳布雷頓循環中夾點問題分析!
    什麼是換熱器的夾點問題?夾點是指換熱器內冷、熱流體之間出現最小溫差的位置。由於超臨界CO2在臨界點附近發生劇烈的物性變化,冷、熱流體間的最小溫差可能會出現在換熱器的中部位置,而非冷端或熱端出口。超臨界二氧化碳簡單布雷頓循環如果夾點出現在換熱器中部,將有可能導致換熱器尺寸增大、換熱效率惡化等不利情況,增大了換熱器設計的複雜程度。這種由於冷熱流體最小溫差出現在換熱器中部而導致的換熱惡化問題稱為夾點問題。主要內容針對超臨界CO2布雷頓循環中冷卻器的夾點問題,採用傳熱單元模型,對夾點產生條件和影響因素進行了理論研究和計算分析!
  • 超臨界流體萃取系統的成和熱力分析
    超臨界流體萃取系統的成和熱力分析 ,「12vugqc」   超臨界流體萃取系統,節能高效,型號齊全,可非標定製,7*24小時售後服務。無錫冠亞從事超臨界流體萃取系統的研發,生產,銷售與服務於一體的企業。
  • 二氧化碳超臨界由核心部件決定
    二氧化碳超臨界由核心部件決定   二氧化碳超臨界,節能高效,型號齊全,可非標定製,7*24小時售後服務。無錫冠亞從事二氧化碳超臨界的研發,生產,銷售與服務於一體的企業。
  • PLA微孔發泡材料:用超臨界CO2發泡的溫度、壓力控制
    生物降解材料研究院報導,前文說到用超臨界CO2作為催化劑製備PLA時有很多優點,其實超臨界CO2在生產PLA發泡材料時
  • 超臨界二氧化碳流體延長使用壽命有新招
    超臨界二氧化碳流體當溫度範圍超過設備設定值時工業冰櫃會產生各種故障嚴重威脅設備的正常使用-找出故障的根本原因避免影響設備的正常運行~使用工業冰箱時可以及時細緻地分析工業冰箱運行的具體情況判斷設備是否出現故障提高設備運行的安全性和穩定性·特別是對於許多使用壽命長的工業冰櫃只要避免了工業冰櫃中電子風扇的故障就能提高設備的使用安全性避免設備的各種事故威脅企業對工業冰櫃的正常使用超臨界二氧化碳流體