燃煤機組脫硝還原劑選用液氨和尿素的安全經濟探討

2020-12-08 中國電力網

燃煤機組脫硝還原劑選用液氨和尿素的安全經濟探討

發布時間:2016-12-20   來源:除灰脫硫脫硝技術聯盟

  0前言

  2012年實施的《火電廠大氣汙染物排放標準》要求新建燃煤機組排口NO2必須小於100mg/Nm3,這就要求新建燃煤機組必須安裝高效脫硝系統,而脫硝系統的安全經濟性就影響到機組的安全經濟性。為保證脫硝系統的安全經濟運行和達標排放,提高脫硝系統的安全性,降低脫硝運行成本,脫硝還原劑的選擇就顯得尤為關鍵。

  1脫硝系統概況

  徐州中能自備電廠新建一臺350MW超臨界抽凝燃煤發電機組,鍋爐安裝低NOx燃燒裝置,同時,按照國家環保政策,同步安裝選擇性催化還原煙氣脫硝裝置(即SCR),選用蜂窩式催化劑,催化劑層數為2+1,以保證氮氧化物達標排放。脫硝裝置入口設計NOx為300mg/Nm3,設計脫硝效率為80%,氨逃逸率小於3ppm。

  1.1液氨的基本特性

  1)氨為無色氣體,有刺激性惡臭味。

  2)氨氣與空氣會形成爆炸性混合物,在濃度為16%~25%時,遇明火會產生爆炸。

  3)氨是有毒物質,為GB12268規定的危險品,會導致人急、慢性中毒,嚴重時可致人死亡。儲存量超10t,則屬於重大危險源,被納入國家安全監察機構重點監控範圍。

  4)液氨的運輸與儲存有嚴格的標準規定,這使得液氨的運輸費用很高。液氨儲罐與周圍的道路、廠房、建築等的防火間距不允許少於15m。

  1.2尿素的基本特性

  尿素是白色或淺黃色的結晶體,易溶於水,在高溫(350~650℃)下可完全分解為NH3。因尿素在運輸、儲存中無需安全及危險性的考慮。

  1.3工藝比較

  1)液氨法:液氨由槽車運送到液氨貯槽,液氨貯槽輸出的液氨在氨氣蒸發器內經40℃左右的溫水蒸發為氨氣,並將氨氣加熱至常溫後,送到氨氣緩衝槽備用。緩衝槽的氨氣經調壓閥減壓後,送入氨氣/空氣混合器中,與來自稀釋風機的空氣充分混合後,通過噴氨格柵(AIG)之噴嘴噴人煙氣中,與煙氣混合後進入SCR催化反應器。主要反應式如下:

  NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O

  4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

  液氨的儲存與供應系統圖如下:

  2)尿素法:幹尿素直接從貯倉送入混合罐,尿素在混合罐中加水攪拌,確保尿素的完全溶解,然後用循環泵將溶液抽出來,這個過程不斷重複,以維持尿素溶液存儲罐的液位。把尿素溶液送入熱交換器吸收熱量,在水解槽中,尿素溶液首先通過蒸汽預熱器加熱到反應溫度,然後尿素溶液與水反應成氨和二氧化碳。反應式如下:

尿素的儲存與供應系統圖如下:

  2還原劑的安全經濟性比較

  2.1安全性

  因液氨儲存量超過10t,則屬於重大危險源,且運輸與儲存有嚴格的標準規定,所以安全性低,而尿素在運輸、儲存中無需安全及危險性的考慮,所以安全性很高。

中能自備電廠在工程初期優先選擇液氨作為還原劑,考慮到安全性後,後改選尿素作為還原劑。

  2.2經濟性

  無論是選用液氨還是尿素作為還原劑,在運行維護費用中,檢修費用相當,蒸汽、水等消耗也相近,還原劑的採購成本和運行電費則為主要費用,因此控制還原劑費用和消耗的電費是控制脫硝生產成本的關鍵。

  1)還原劑採購費用

  中能自備電廠如選用液氨作為還原劑,液氨的耗量為115kg/h,而尿素作為還原劑時的耗量為200kg/h,按8000h計算,年耗氨量為920t,年耗尿素量為1600t,根據當前市場價格按液氨到廠價3200元/噸、尿素到廠價1900元/噸計算,年原材料費用分別為液氨294.4萬元、尿素304萬元。

  2)電耗

  選用液氨作為還原劑時,脫硝系統電負荷不大於50kw,而選用尿素時,脫硝系統電負荷不大於480kw,相差430kw,按年運行8000h,廠用電0.35元/kwh計算,選擇尿素時年電費增加120.4萬元。

  3)簡單性價比

  3結論

  目前選用液氨或尿素的脫硝系統均有大量投產業績,均能安全穩定可靠運行,且大氣汙染物排放指標均能達到環保要求。

  兩種還原劑在安全性和經濟性上各有優勢,採用尿素作為還原劑是比較安全的,但初期投資造價高,運行費用也高;採用液氨作為還原劑,相對初期投資造價低,運行費用低,但液氨作為重大危險源,在運輸和儲備時存在一定的安全隱患,在運輸成本上以及在生產安全管理上對電廠的運行水平要求較高,存在一定的危險性。因此從經濟或運行維護成本考慮,還原劑可以選擇液氨,但從安全角度考慮,則應選擇尿素,中能自備電廠綜合考慮各種因素最終選擇尿素是較好的選擇。

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