槽孔為PTH屬性的圓角槽孔和直角槽孔加工方式

2020-12-01 電子發燒友

PCB行業越來越多地使用高頻高速板材來滿足信號傳輸速度、信號完整度及阻抗匹配等特殊要求。聚四氟乙烯是一種廣泛應用的高頻材料,該材料具有優秀的電氣性能。但由於PTFE材料自身的特性,在PCB槽孔機械加工過程中,很容易出現孔邊銅皮起翹、槽孔變形損傷以及角孔邊緣纖維絲去除不淨等問題。本文著重從銑床加工參數優化和鑽床加工參數優化兩方面入手,選擇最優化的加工方式和加工參數,期望可以提高PTFE系列板材槽孔加工品質。

PCB設計中,目前使用的高頻材料,都是以PTFE為主體,混合玻璃纖維布或者陶瓷等其他不同填料製成,以使材料的介電常數、介質損耗等性能指標滿足高頻設計需求。但由於PTFE材質的特性差異,對於PCB機加工是個巨大的挑戰,雖然材料供應商們竭盡全力的改進填料配方,降低其機加難度,但到目前為止其加工難度和成本依舊高於普通的FR-4材料。各大PCB供應商也在致力於PTFE材料機械加工工藝的革新,期望可以降低機加工成本,提高加工效率,但大都不太理想,槽孔作為印製電路板機加工常見的一種工具孔,在高頻材料加工時也不可避免的遇到了麻煩。

槽孔類型

槽長度分類:槽孔有短槽、長槽。長度在寬度兩倍以下的槽為短槽,以上的槽為長槽;

槽孔形狀分類:圓角槽孔和直角槽孔。

槽屬性分類:NPTH槽和PTH槽。

本文討論的槽孔為PTH屬性的圓角槽孔和直角槽孔加工方式。

改進方向

常規的生產方式是通過鑽槽孔或銑槽孔完成槽孔機械加工。無論鑽槽孔還是銑槽孔,槽孔均容易產生邊緣毛刺,沉銅板電時鍍銅層附著在PTFE毛刺上,同時迅速生長銅刺,嚴重的甚至完全堵塞槽孔,影響槽孔功能。本論文通過對鑽槽孔或銑槽孔進行對比實驗,尋找合適的作業方式及作業參數,來提升槽孔加工質量及效率。

鑽槽孔,是通過鑽機使用硬度比鑽刀硬度更高的槽刀按照所需槽孔的寬度和長度有規律的鑽孔形成槽孔。鑽槽優化方向,從鑽槽作業參數優化和鑽槽工程資料優化兩方面著手。通過鑽孔作業參數優化,減少每次鑽孔時孔內及孔邊上的毛刺;通過工程資料優化,期望可以通過改變鑽孔路徑,減少甚至去除孔與孔相接處的毛刺殘留。

銑槽孔,是通過銑床使用銑刀按照一定的路徑進行切削形成槽孔。銑槽優化方向,主要通過刀類型的選用、銑床作業參數和工程資料三方面著手,減少槽孔毛刺,滿足品質要求。

鑽槽工藝優化

一、現狀

在前期生產過程中,槽孔經常會有毛刺堵孔(如圖1),需要人工手工修理,不僅影響產品交期,而且影響品質,容易因修理不良造成孔無銅,影響客戶元器件插件和焊接;即使客戶讓步使用後,對於天線類產品信號的調試也有一定的影響。

圖1 有毛刺的槽孔

二、鑽槽孔毛刺產生的原因:

現有的PTFE板料,鑽孔時未被切碎的纖維絲會纏繞在鑽刀上,使得鑽刀排屑性能下降,從而引起更多的纖維絲纏刀,造成孔壁粗糙,孔邊披鋒嚴重等不良現象。所以鑽孔參數的優化目的,就是確保可以最大限度的割碎板材內的纖維絲,保證在生產過程中,鑽刀不被纖維絲纏繞。

三、鑽孔參數優化

優化鑽孔參數,選取PTFE材料常用的0.3mm、0.8mm、1.2mm、2.4mm、3.2mm幾個孔徑進行參數對比試驗,沉銅板電後切片確認孔壁粗糙程度,來確認鑽刀工作時對板料的切割是否可以滿足品質要求。試驗材料:某供應商2.0mm 1/1、介電常數2.65。試驗參數及結果對比表如下表1:

表1 原鑽孔參數與新參數孔粗對比

通過以上鑽圓孔對比實驗,可以發現鑽孔新參數比原參數有更好的加工效果,孔壁質量由原參數的1.16mill提升至0.56mill,可以取得很好的加工效果。

新參數:槽孔加工時主軸轉速下降10%,最低轉速不低於20krpm,進刀速度降低40%,退刀速度降低20%,使用全新刀具,且刀具壽命調為原參數壽命的80%。

四、鑽孔資料優化

短槽使用鑽孔生產,以某產品進行工藝試驗,槽孔設計如圖2。為保證和客戶需求相符,選用和客戶要求相同的某供應商1.0mm 1/1、介電常數2.55的PTFE料進行工藝試驗。

圖2 槽孔設計圖

試驗參數、方法及板電後結果記錄如下表2:

表2 鑽孔試驗參數及沉銅後效果

試驗分析:

(1)1號試驗,使用之前G85格式工程資料,參數選用優化後的新參數,鑽槽時孔密度為5孔,槽刀鑽槽的順序為1、2、3、4、5,為線性生產,鑽孔完畢,沉銅板電後,個別孔有瘤狀毛刺,超出品質接受標準。

(2)2號試驗,針對槽刀鑽孔順序進行工程資料優化,打散後重新設定鑽槽順序為跳刀鑽法,順序為1、3、5、4、2,並重新進行試驗,用優化後的新參數生產,沉銅板電後,毛刺改善效果不明顯,個別槽孔內毛刺仍舊超出標準。

(3)通過1號和2號實驗,我們發現毛刺產生的位置主要位於每個孔與孔的間隙處,故設計3號和4號實驗時,進行槽孔孔數加密,3號實驗孔數由G85格式設備默認n孔增加到2n-1孔,4號實驗孔數由G85格式設備默認n孔增加到4n-3孔,3、4號試驗,增加鑽槽孔數量至9孔(3號)和17孔(4號),並且使用線性生產方式。按照新鑽孔參數,使用新鑽孔工程資料生產後,槽孔毛刺現象進一步減少,加密至9孔的3號實驗,槽孔孔壁毛刺較小,加密至17孔的4號實驗,生產的槽孔幾乎沒有毛刺。

通過上述試驗得出結論:假定設備默認G85格式工程資料槽孔孔數為n,加工時槽孔孔數設定為4n-3,並且採用線性鑽法,槽孔可以得到非常好的加工效果。

五、生產效果驗證

依據試驗結果,更新工程資料和鑽孔參數後試生產,槽孔基本無毛刺,品質良好。

圖3 沉銅後槽孔                 圖4 圖電後槽孔

六、鑽槽孔試驗小結

優化鑽孔參數,主軸轉速下降10%,最低轉速不低於20krpm,進刀速度降低40%,退刀速度降低20%,使用全新刀具,且刀具壽命調為原壽命的20%;同時孔數由G85格式工程資料設備默認n孔增加到 4n-3孔,槽孔內基本無毛刺,可以得到比較好的加工效果。

銑槽工藝優化

一、現狀

直角槽孔中角孔與銑槽結合處最容易產生毛刺,人工修刮不僅效率低下,而且易造成孔無銅影響客戶器件焊接,需要對直角槽孔生產進行工藝試驗,避免此類客訴發生。

圖5 客訴角孔周圍毛刺修理不淨

二、角孔毛刺產生原因

由於鑽刀和銑刀均為圓形,不能生產出絕對的直角槽孔,為避免非直角槽對插件的不良影響,通常的做法是先在槽孔四個角處鑽角孔,然後進行CNC銑槽。而PTFE太過柔軟,角孔邊緣的材料在進行CNC銑槽時發生移動,使得銑刀無法去除角孔與銑刀交接處的毛刺。

三、改善方向

1、優化CNC工程資料:去除角孔,將角孔整合在CNC銑槽路徑中,從而去除銑刀加工因材料形變而產生的切削盲點。

2、優化CNC參數:因參數設定不當,切斷的纖維絲難以排出,銑刀被纖維絲纏繞而喪失切削能力,造成剛開始行刀就發生斷刀,如圖6。為了避免銑刀被纖維絲纏繞而斷刀,最主要的改善是:

① 優化主軸轉速,提高刀具切削能力,將纖維絲徹底切碎。增加切削能力的主要方法是提高刀具邊緣的線速度,線速度越大切削能力越高,當然線速度也不是越快越好,需要實時考慮散熱狀況。

② 使用螺旋銑刀,降低行刀速度,增加銑刀的排屑能力。用排屑能力更強的螺旋銑刀代替普通銑刀,降低銑刀的切削速度,讓銑刀有充裕的時間排屑。

圖6 試驗中因纖維絲纏繞失去切削力而斷掉的銑刀

四、CNC工程資料優化試驗

以客戶的槽孔為藍本,將角孔整合進CNC路徑中,製作試驗工程資料,為保證槽邊角品質,設計0.8mm和1.0mm兩種刀徑,以便對比同一種參數下兩種刀具生產出的毛刺的不同。工程資料如圖7。為保證和客戶需求相符,選用和客戶要求相同的某供應商1.0mm 1/1、介電常數2.55的PTFE料進行工藝試驗。

圖7 試驗用工程資料圖

生產時為防止槽邊銅皮起翹,我們使用白色密胺墊板和冷壓蓋板夾緊生產,由於設備限制,轉速在0-24000轉之間調節。銑槽孔試驗參數及結果如下表3:

表3 銑槽孔加工參數

試驗小結:

使用1.0mm螺旋銑刀,主軸轉速24000轉,行刀速度為0.24m/min的3號試驗槽孔毛刺最小,相比前期有很大的改善,但還不是最理想的效果,但對於客戶插件已經不影響了。根據試驗結果可以發現:毛刺產生區域主要處於刀具路徑改變位置。

圖8 毛刺產生地點處於刀具路徑改變位置

五、銑床工程資料進一步優化

更改槽孔資料,拉長槽孔,並改為圓角槽孔,保證槽內矩形為客戶需要的插件尺寸;選用1.0mm刀徑的螺旋銑刀進行工程資料製作,並試製生產樣板,沉銅板電後孔內無毛刺,品質良好,如圖9。

圖9 優化後槽孔品質良好

六、銑槽試驗小結

1)PTFE材料不適合機械加工直角金屬化槽孔,在工程階段應及時與客戶溝通,更改圓角槽型,可以使用鑽槽也可以銑槽,減少毛刺。

2)無法更改時,工程階段將角孔整合進銑槽路徑中,刀具用1.0mm製作工程資料;生產時選用螺旋銑刀,行刀速度在需要適當下調;加工時完成一次銑槽加工後再加工一次,二次加工行刀速度可以更改為原參數,可以達到一個較理想的加工效果。

針對PTFE系列板料進行的槽孔生產實驗跟進,得出以下結論:

1)   鑽槽孔,按照優化後作業參數生產,工程資料進行加密孔,孔數由G85格式工程資料設備默認n孔增加到 4n-3孔,並且採用線性鑽法,可以得到較好的加工效果。

2)   銑槽孔,直角槽孔需要CNC加工時,工程資料優化階段,將角孔整合進銑槽路徑中,刀具用1.0mm製作工程資料;生產時選用螺旋銑刀,行刀速度在原基礎需要適當下調;加工時完成一次銑槽加工後再加工一次,第二次加工行刀速度可以更改為原參數,可以達到一個相對理想的加工效果。

3)   針對PTFE板料直角槽孔,在前階段建議客戶進行資料優化,更改為圓形槽孔,在不影響插件功能的前提下,可以達到更好的加工效果。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 輻射型八字槽孔漏洩同軸電纜設計
    輻射型八字槽孔漏洩同軸電纜的衰減和耦合損耗測試值隨著通信行業的不斷發展,越來越多的人希望體驗隨時隨地的高品質的移動通信。但是在封閉的狹長空間,例如電梯、隧道、地鐵和地下停車場等等,由於空間的各個面相距很近,巷道避、地面、天花板等對電磁波有強烈的吸收、衰減作用以及多徑效應。
  • 帶壓開孔機鍵槽加工
    帶壓開孔機的鍵槽用於帶壓開孔機液壓馬達做旋轉動作時的周向固定,起到傳遞扭矩和轉矩作用的。鍵槽的加工一般選用銑床上加工,也可以在多用銑床加工。在鍵槽銑床上加工時,利用抱鉗把工作卡緊後,再用鍵槽銑刀進行漸進式銑削完成,直到符合所設計的標準尺寸為止。
  • 機加工刀具應用之鉸孔技術
    下面的表中所示為鉸削中材料餘量多少的一般指南。    對於整體硬質合金鉸刀,直槽鉸刀採用軸向內冷卻液,螺旋槽鉸刀採用橫向內冷卻液  與油相比,將乳化液用作切削液通常能夠實現更長的刀具壽命  建議壓力為15 bar  增加冷卻液壓力會對切屑控制和斷屑產生積極的影響
  • 傳統鑽削與螺旋銑孔加工工藝有什麼區別?
    鑽孔過程中,切屑從鑽頭狹槽中排出,排屑速度慢,而切削熱主要是由切屑帶走的,當切削熱不能及時疏散時,大量切削熱留在了工件和刀具上,這會加速刀具的磨損失效。       另外,切屑與已加工孔的表面有直接接觸時,加工表面會被劃傷,顯然這種排屑方式又影響了孔的表面質量。
  • 皮帶輪槽加工沒那麼難,一個數控宏程序就輕鬆搞定
    皮帶輪,很常見的一個工件,看似很簡單,單如果用普通的數控去編程就會比較麻煩了,而且皮帶輪一般都有兩條槽以上,編程起來就更加複雜了,那如何才能更快,更有效率的編程呢?下面咱們就分享一個加工皮帶輪的數控宏程序,宏程序非常簡潔,短短幾行四槽皮帶輪程序就編寫出來了,非常的簡潔,大家可以借鑑一下。皮帶輪槽加工宏程序,一把切刀搞定.法納克,廣數系統.右端面中心為編程零點,前刀尖對刀.程序是切第一個槽的.2,3,4槽可以改Z軸刀補,或者用工件移功能加工.
  • 鉸孔加工中問題產生的原因及解決措施
    鉸孔加工中問題產生的原因及解決措施問題產生的原因解決措施孔徑增大,誤差大1.鉸刀外徑尺寸設計值偏大或鉸刀刃口有毛刺1.根據具體情況適當減小鉸刀外徑2.切削速度過高2.降低切削速度3.進給量不當或加工餘量過大3.適當調整進給量或減少加工餘量
  • 傳統木工手動工具:萬能槽刨的製作方法
    例如,僅槽刨比較常用的就有7 種規格:扒玻璃口槽需要3mm 槽刨;扒纖維板或膠合板槽需要4mm 、5mm 、6mm 槽刨;扒門心板槽需要9mm 、12mm 槽刨 ;扒拉窗口槽需要15mm 槽刨。為了減少工具規格,便於使用和保管,現在介紹一種一床多能的"萬能槽刨" 。
  • 三等分孔的鉸孔及鏜孔加工
    一般為了保證孔的加工精度,在鑽孔完畢後,還要進行鉸孔,擴孔或鏜孔加工!其中鉸孔可在原鑽孔程序的基礎上,將G81改為G85,調低進給速度,即可完成鉸孔加工!但是,在擴孔或鏜孔時就需要額外編程!咱們就以擴孔為例,如下圖所示,分別對三個孔進行擴孔加工!
  • 山東聊城預埋軌道槽多元合金共滲首推【泰州多源】做工精緻
    一些典型關鍵零部件如汽輪機葉片、轉子輪槽以及汽輪發電機轉子嵌線槽等典型零件的加工和檢測,程度上代表並反映了一個國家先進切削技術及數控刀具、數位化測量技術及測量儀器的成果和水平。長、材料本身差等原因造成的;則不能使用;看標識部分正規的零部件上標有某些記號,比如時齒輪記號、活塞頂部標記等裝配標記,正確安裝。壓鑄加工時要注意的細節有哪些呢?
  • 鉸孔加工問題產生的原因及解決措施
    在鉸孔加工過程中,經常出現孔徑超差、內孔表面粗糙度值高等諸多問題。
  • 鉸孔加工中的常見問題及解決方案
    在鉸孔加工過程中,經常出現孔徑超差、內孔表面粗糙度值高等諸多問題。解決措施孔徑增大,誤差大根據具體情況適當減小鉸刀外徑;降低切削速度;適當調整進給量或減少加工餘量;適當減小主偏角;校直或報廢彎曲的不能用的鉸刀;用油石仔細修整到合格;控制擺差在允許的範圍內;選擇冷卻性能較好的切削液;安裝鉸刀前必須將鉸數控微信公號cncdar刀錐柄及工具機主軸錐孔內部油汙擦淨,錐面有磕碰處用油石修光;修磨鉸刀扁尾;調整或更換主軸軸承
  • 鉸孔加工十種常見問題應怎樣處理?
    對於較小的孔相對於內圓磨削及精鏜而言,鉸孔是一種較為經濟實用的加工方法。鉸孔是鉸刀從工件孔壁上切除微量金屬層,以提高其尺寸精度和孔表面質量的方法。但是在鉸孔加工中也經常會產生各種各樣的問題,本文將為大家介紹一下我們應怎樣解決這些問題。
  • 全面屏形態大盤點:雙屏 挖孔 劉海 水滴……
    vivo NEX雙屏版正面為一塊6.39英寸的OLED屏幕,1080*2340解析度,採用了COF封裝工藝,無劉海設計,左右邊框也僅為0.6mm,屏佔比達到91.63%,非常震撼。背面則是一塊5.49英寸的星環溢彩屏,1920*1080解析度。
  • 氣動銑孔夾具的設計
    如果採用熱後鑽孔工藝方案,對刀具和工具機要求較高,而且效率很低。因此為了保證同步器結合齒圈孔的位置度要求,採用的工藝方案為:熱處理前先對同步器結合齒圈鑽孔,熱處理後和二軸齒輪焊接,然後對二軸齒輪焊接總成安排銑孔工序,加工到產品圖要求的尺寸,保證位置度要求。
  • 阻燃木質吸音板,阻燃木質槽孔吸音板廠家價格
    阻燃木質吸音板,阻燃木質槽孔吸音板廠家介紹是根據聲學原理,背面打孔,表面開槽研發生產而成,具有出色的降噪吸音性能,對中、高頻吸音效果尤佳。 所有選用材料均符合國家環保標準,甲醛含量極低,產品還具有天然木質的芳香,公司還可根據客戶需要訂做E0級零甲醛槽木吸音板。
  • 麥克風孔和卡託孔長一樣?手機上的「神仙設計」不得不吐槽
    近日,有網友發微博表示,剛買來的華為P30 Pro被自己用卡針捅錯了孔,導致屏幕「開花」了。華為P30 Pro 於4月11日在上海發布,搭載麒麟980處理器和前置3200萬像素,採用水滴式設計。現在手機的卡託孔和麥克風孔設計基本相似,如果不仔細分辨很容易搞混,微博上已經有很多網友發微博吐槽了這些不人性化的設計,這一次更有人不小心將屏幕捅「開花」。其實很多品牌的手機在這方面的設計上都有類似的問題,麥克風孔和卡託孔太像或者放得太近,導致很多人捅錯了孔!
  • 車槽刀與切斷刀的安裝和加工方法
    車槽和切斷的加工工藝,這裡對車槽、切斷刀具的安裝和加工方法進行介紹。一、車外槽刀具的安裝      1.
  • 數控銑床加工平底偏心圓弧槽的銑削加工程序
    1、零件:平底偏心圓弧槽如圖所示,工件材質為45鋼,已經調質處理。加工部位為工件上表面兩平底偏心槽,槽深10mm。2、工藝處理(1 ) 工件坐標系原點。兩偏心槽設計基準在工件106外圓的中心,所以工件坐標系原點設為小106外圓與工件上表面交點。
  • HRC60度,切槽加工熱處理後鋼件立方氮化硼刀具
    HRC60度,切槽加工熱處理後鋼件立方氮化硼刀具鎳基合金難加工因素:(1)切削力比45號鋼高50%,加工後表面層的加工硬化及殘餘應力大,硬化程度可達200%~500%,刀尖及邊界磨損極其嚴重,副後刀面的溝紋磨損也極易發生;(2)導熱係數是45鋼的1/5~1/2,切削溫度高;(3)與刀具的粘結傾向大,極易產生積屑瘤,影響被加工工件的加工表面質量;(4)合金中金屬碳化鎢、金屬間化合物等硬質點
  • 三工位文氏管孔車削夾具設計
    文氏管原國外加工工藝主要為塑壓模壓制及後續機加補充加工。原方案對模具加工的要求很高,零件成形困難。現國產化工藝要求用機械加工的方式完成零件的成形。機械加工中的主要難點為3個文氏管孔的加工,文氏管孔作為氣流流道,內表面要求必須光滑過渡。工藝上採用數控車床對3個文氏管孔進行加工,需要設計專用夾具,以滿足一次裝夾完成3個文氏管孔加工的要求,並保證裝夾和孔的位置精度。