【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】
北極星固廢網訊:摘要:以爐溫控制為目的,本文重點分析一臺12噸級別的醫療垃圾焚燒爐的投料系統自動化升級改造工程。本文選用了32進16出的三菱PLC作為控制主機,替代原系統中基於繼電器組的自動化控制系統。在該個案分析中可以看到,使用PLC對鍋爐的投料系統進行管理,比原來使用繼電器對其管理的效果提升較為顯著。
關鍵詞:醫療垃圾;焚燒爐;投料系統;自動化
隨著我國醫療環境的增加,醫院的醫療垃圾量也日益增加。醫療垃圾的處理方式目前以焚燒為主。但醫療垃圾的組成含有大部分的有機廢物,這些廢物可以作為燃料供給燃燒,但醫療垃圾中含有的金屬廢物,如刀片、針頭等,如果不加以處理,會在燃燒廢渣丟棄後產生一定程度的風險。所以,醫療垃圾焚燒爐的爐溫必須控制在鐵熔點1500攝氏度以上,以確保燃燒過程中其刀片和針頭等尖銳物品充分融化和鈍化。以爐溫控制為目的,本文重點分析一臺12噸級別的醫療垃圾焚燒爐的投料系統自動化升級改造工程。
1、業務需求分析
醫療垃圾因為屬於微生物汙染物,需要經過特殊的處理鏈條進行處理,目前,各大城市都採用焚燒的方式對醫療垃圾進行處理。處理流程通過收集、壓實、運輸等環節後運抵處理中心,烘乾後進入粉碎機進行粉碎,最後由垃圾焚燒爐進行焚燒。因為醫療垃圾中有機物較多,其中含有部分金屬雜質(針頭、手術刀等),所以其爐溫需要控制在1500攝氏度以上,確保大部分金屬物的熔化和鈍化。且因為熱值的不均勻現象,其燃燒熱值不穩定,使用大功率焚燒爐焚燒時,爐溫和燃燒穩定性的控制是較大的挑戰。目前日處理12噸左右的焚燒爐,都需要使用自動化投料系統進行投料控制,才可以確保燃燒效率。
2、設備結構分析
設備自動投料系統分為兩個倉,一個是進料倉,一個是鍋爐進料口,鍋爐進料口基本沒有緩衝功能,而由進料倉和皮帶機提供進料量的控制功能。
本系統的感應器在給料皮帶的張緊器前方,距離卸載滾筒25cm,在1m/s的帶速下,經過250ms,經過稱重的物料會進入鍋爐進料口。
3、當前問題
當前的半自動投料系統使用繼電器控制:當爐溫下降時,加大原料口的餵料量,皮帶機運行在高速。當爐溫上升時,減少原料口的餵料量,皮帶機運行在低速。原料口的餵料量控制只有開和閉兩個狀態,只是通過控制開口時間佔總時間的比例進行餵料,且其運作模式根據延時繼電器的固定設置提供半自動服務。這種模式存在兩個硬傷:
首先,控制精度差。
因為使用繼電器組控制,其控制方案是全硬體實現的,而且繼電器的功能較少,缺少邏輯比較控制,沒有模糊控制能力。所以,使用繼電器進行控制時,其爐溫波動範圍一致在100度以上,系統爐溫低於1538攝氏度的時間片一般佔到總時間的15%以上。
其次,缺少軟體支持。
繼電器組是全硬體的控制系統,而焚燒爐的最佳控制方式是模糊控制方式。模糊控制必須有軟體的判斷過程,這個判斷過程在當前的半自動控制中難以實現。所以當前的垃圾焚燒爐雖然應用了半自動控制模式,但其運行期間仍然需要爐前工現場操作,其自動模式僅僅是節省了爐前工的部分工作量。
4、PLC選型及探頭拓撲關係
PLC採用了三菱生產的32進16出的PLC控制器。傳感器端採用了4段並口傳輸,其中0-3口連接皮帶機轉速傳感器的比較器,4-11口連接爐溫傳感器的比較器,12-20口連接稱重託輥的數位化比較器,21口連接原料口狀態傳感器。22-24口用作手動控制按鈕的信號接入。出口方面也選用了並行傳輸的方式,轉速控制器使用4路信號線控制,連接到0-3口,原料出口控制器採用1路信號控制,連接到4口。
另外,在22-24口接入3個按鈕,分別是:
22口:扳動開關,自動化模式選擇,0為自動,1為手動;
23口:扳動開關,系統狀態,0為停止,1為啟動。
24口:按鈕開關,系統重置,當系統置為1時,系統恢復初始狀態。
系統的手動運行開關組、急停開關等都連接到PLC控制系統之外。
5、模糊控制方案
表3 模糊控制策略表
根據表1和表2分析的數據結構,形成表3的策略表。從表3中的策略分析來看,其策略共有7條。分別為策略0-策略6。
策略0:保持當前的給料方案不變;
策略1:將給料速度下降1檔;
策略3:將給料速度下降3檔;
策略5:停止給料;
策略2:將給料速度提高1檔;
策略4:將給料速度提高3檔;
策略6:使用最快給料速度;
可以看到,表3中的數據是全部是控制鍋爐的給料,而沒有操作鍋爐的通風系統。因為本文的12噸鍋爐沒有四管系統,其風量來自鍋爐前膛的鼓風機提供新風,所以,本案的模糊控制方案認為其風量是恆定的,不可控的。
本文的模糊控制方案有一個弊端,就是在鍋爐內給料量足夠大時,容易造成燃料壓火的現象,此時加大給料量,反而會進一步造成鍋爐的爐溫下降。所以,在模糊控制方案之外,設立一個獨立的進程,當鍋爐給料量達到最大,其鍋爐爐溫仍在進一步下降時,應該鳴響聲光警報,同時終止進程。這時鍋爐管理員需要判斷爐內是否存在壓火現象,及時處理或者確認無誤後,按下24號開關按鈕重置系統,手動操作恢復爐溫後,重新啟動PLC控制器。
6、系統測試及效果對比
圖3 兩套系統的自動運行爐溫控制效果對比圖
如圖3,可以看到,原來使用繼電器組進行自動運行時,雖然系統的大部分時間運行在1400-1700攝氏度的溫度範圍內,但其溫度波動範圍較大,爐溫低於1400攝氏度的時間佔到總公運行時間的30%左右,此時其金屬刀片針頭等的融化鈍化效果並不明顯。但採用了新系統後,其運行狀態較為平穩,超過1600攝氏度的時間只有1秒,而低於1500攝氏度的時間也只有1秒,正常運轉時間佔到總運轉時間的92%,此時,金屬刀片及針頭等融化鈍化效果可以顯現出來。
所以,經過升級改造的醫療垃圾焚燒自動投料系統,其在實際系統運行效果方面,較原系統有較大的優勢。
7、結束語
本文對一臺12噸的醫療垃圾焚燒爐的給料系統進行了升級和個案分析,在該個案分析中可以看到,使用PLC對鍋爐的投料系統進行管理,比原來使用繼電器對其管理的效果提升較為顯著。本文使用了三菱生產的32進16出的控制系統進行升級實踐,在系統測試結果中證實其技術可行性存在。
參考文獻:
[1]謝榮;陸繼東;李捷.新型醫療垃圾焚燒爐熱力計算及優化[J].熱能動力工程.2013.7:88-89
[2]趙寒濤;王陽.自燃式焚燒爐投料裝置的設計[J].自動化技術與應用.2015.1:133-134
[3]曹小燕;沈顯慶;趙寒濤.醫療垃圾焚燒爐上料裝置控制系統的設計[J].自動化技術與應用.2014.7:61-63
原標題:醫療垃圾焚燒爐投料系統自動化升級實踐研究
免責聲明:以上內容轉載自北極星環保網,所發內容不代表本平臺立場。全國能源信息平臺聯繫電話:010-65367702,郵箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社