作者:李保勤
2019/3/4 8:47:00 我要投稿北極星大氣網訊:脫硫島漿液密度測量多選用科氏力原理密度計,少量選用核輻射原理密度計,科氏力原理密度計取樣管路經常堵塞且使用壽命短,核輻射原理密度計威脅人身安全、放射源管理繁雜、內壁附著漿液後亦影響測量精度,本文對某熱電廠採用新理念對#5機組吸收塔進行密度計改造,取得良好效果的經驗進行了描述,希望本文能促進發電廠脫硫工作,為環保事業出一些力。
某熱電廠現在役四臺300MW機組,#5、#6機組於1998年、1999年投產,於2005年進行脫硫改造,脫硫系統於2006年投入運行;#7、#8機組於2007年投產,脫硫系統同步投入運行,四臺機組脫硫系統均選用某公司成套產品。
脫硫系統配備8套科氏力原理密度計,除去#6吸收塔密度計在勉強服役(測量值僅隨密度產生趨勢變化,不能準確反映密度實際值,靠操作員經驗判斷),其它均已退出運行,其中兩臺磨機出口密度計因磨損嚴重已於2008年損壞,#5、#7、#8吸收塔密度計於2009年開始無法標定,最終損壞退出運行,兩臺石灰石漿液箱密度計因安裝位置原因堵塞過於頻繁,一直未能正常投入運行。密度計無法使用,依靠運行人員手動取樣、實驗室測量密度的方法控制吸收塔的運行。
影響科氏力原理密度計運行的主要問題是:1、管路堵塞,需要運行人員定期衝洗,即便如此,亦需檢修人員經常拆開管路疏通堵塞物。2、密度計磨損,磨損後產生測量誤差,需經常標定;磨損較嚴重後,不能標定至合格;磨損進一步嚴重後,燒損共振線圈,造成密度計損壞。科氏力原理密度計使用壽命短,據稱,無故障使用時間僅為一年。
原科氏力原理密度計
2010年#5機組大修期間,對#5吸收塔密度計進行了改造,選用利用「煙氣脫硫島漿液密度測量系統」專利技術生產的產品:YLMD-CY1型壓力式周期測量密度計,效果良好。
下面對改型密度計及電廠使用情況作一介紹,希望對各廠解決目前脫硫島密度測量難題有所幫助。
一、工作原理
上圖是設備連接圖,漿液樣品管(圖中安裝壓力測點的豎直管道)、壓力測點1(PI-1)、壓力測點2(PI-2)、氣控閥門1、氣控閥門2、氣控閥門3為新增加設備。漿液樣品管上有兩個壓力測點:壓力測點1(PI-1)和壓力測點2(PI-2),用於測量安裝處壓力(P1和P2),漿液樣品管連接閥門1、閥門2和閥門3,閥門1連接吸收塔底部,閥門2連接工藝水管路,閥門3安裝在漿液樣品管底部,連接排地溝管路。
每隔一定時間(如10分鐘)打開閥門1,由壓力測點2信號判斷進入漿液樣品管的漿液量滿足需要後,關閉閥門1,延時3S待漿液樣品管內漿液穩定後,計算漿液密度(壓力測點1測量的壓力為P1,壓力測點2測量的壓力為P2,漿液密度為ρ,重力加速度為g,兩壓力測點間高度差為H):ρ=(P1-P2)/Hg,將計算值儲存,直到下一測量周期更新新值。打開閥門3,將漿液樣品管內漿液放掉,由壓力測點1信號及短期延時確認漿液放空,關閉閥門3,打開閥門2將工業水放入漿液樣品管,對漿液樣品管及所連設備進行清洗,由壓力測點2信號確認清洗水量滿足需要,關閉閥門2,打開閥門3,將衝洗水放掉,由壓力測點1信號及短期延時確認衝洗水放空,關閉閥門3。待下一測量時間重複該操作,周期完成漿液密度測量,測量周期根據實際需要自行設定。測量計算與閥門控制由PLC實現。
二、改造實施方案:
1、密度計電源採用原科氏力密度計電源,密度信號接入原科氏力密度計信號迴路,原科氏力密度計流量信號廢除。
密度計現場安裝圖
2、系統取用樣品液利用原吸收塔漿液化驗取樣孔,製作三通保留原化驗取樣功能,密度計衝洗水使用吸收塔漿液化驗取樣管路衝洗水(脫硫島工藝水)。
3、密度計取樣管採用316L不鏽鋼+襯塑無縫鋼管的形式,安裝壓力變送器的異型管路實現襯塑難度大、成本高,採用Ф57(DN50)316L不鏽鋼製作,為了提高測量精度用於增加高度的豎直管道選用Ф57(DN50)襯塑無縫鋼管制作,兩差壓取樣法蘭間距0.5米。
4、閥門選用中國某集團有限公司生產的脫硫專用蝶閥,氣源減壓過濾器、氣動執行器和電磁閥選用上海漢姆森自動化儀表有限公司產品。
5、安裝一臺羅斯蒙特法蘭安裝型壓力變送器用於控制進入樣品管液位,一臺羅斯蒙特雙法蘭型差壓變送器用於測量高、低取樣點間差壓。
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