事故現場:
機組啟動後聲音大,待命壓力為11Mpa,操作任一負載壓力壓力極不穩定,上下波動在8Mpa,當把截割升降壓到底達最大壓力時,油泵聲音特別大,像幹磨的聲音。

處理過程:
前一天油箱「開鍋」了,把油位表燒化(估計溫度在150度以上)。隨即油泵和六連閥也燒壞。,只換泵後,壓力在35MPA以上,動哪哪崩管,又更換六連閥,油溫高且聲音大,於是把吸油過濾器總成和回油濾芯更換,依然是聲音大油溫高。又換一臺備用油泵後,副泵聲音正常,主泵聲音大且壓力不穩定,又跟換了主泵吸油管,情況依然,倒泵和信號管後現象相反,判定主油泵壞,從井上下新泵。

事故原因與分析:
經調查詢問,前期因為工作面抽不了水,生產班擅自把冷卻水堵了,導致昨天油箱「開鍋」,此為本次事故的直接原因。
更換的兩臺備用泵在井下已有一年多,且吸油口未密封,內部因該有鏽蝕(懷疑),在更換後由於未加引油,泵內無潤滑,啟動後幹磨和吸空氣使得聲音大。(隨後對換下的兩臺備用泵查看,發現泵體吸油口內有鏽塊附著)。

更換下來的吸油濾芯內有大量的尼龍毛絲,也是導致吸油不暢和吸空氣的原因。
防範措施:
1,開機必須開冷卻水,給油液降溫。
2,備用的液壓件油口要進行密封處理,新更換的泵要加引油,防止鏽蝕和無潤滑對泵體的傷害。
3,注意油液的清潔,加油時要停止割煤且加油口要有濾網,條件允許的話儘量有吸油裝置。

4,定期更換吸回油濾芯。
液壓泵電動機轉動,液壓泵不排油的故障原因是;液壓泵反轉。吸油過濾器油網堵塞。
液壓泵與電動機之間連接裝置損壞 。
處理方法;
將液壓泵處理到正傳。清洗吸油過濾器油網。處理液壓泵與電動機之間連接裝置,液壓泵運轉時有異常噪音和振動的故障原因是;吸油管或吸油過濾器油網堵塞。油箱通氣孔堵塞,造成真空。油箱內油量不足,液壓泵吸空。溢流閥不動作,油壓過高。使用粘度較高的N100液壓油(掘進規定使用N68液壓油)造成起動吸空。
處理方法;
處理吸油管、清洗吸油過濾器油網。清理油箱通氣孔。給油箱加油。處理或更換溢流閥。更換合適的液壓油。油溫過高的原因是;液壓油量不夠。液壓有汙染嚴重,含水分多。液壓系統過載,引起安全閥連續動作。液壓油粘度過高。油冷卻器水量不足或內部堵塞。回油壓力過高。

油箱表面不清潔,散熱不良。
處理方法;
給油箱注油。更換液壓油。查找處理過載原因。更換合適的液壓油。檢查處理冷卻器,加大供水量。檢查處理回油管和回油過濾器。清理油箱表面的雜物。
現象:壓力上升不均勻?
原因:調壓彈簧折斷或彎曲。
辦法:拆檢,換新彈簧。
現象:壓力升到某值時,尖叫聲?
原因:調壓彈簧振子固有頻率和流量壓力脈動頻率共振。
辦法:迅速調節螺杆,使其超過共振區;若無效,或無法再加壓,需增加阻尼