2019年8月,揚子江藥業有限公司滴眼劑1號車間接到了新品吸入製劑中試任務。經分析發現,中試放大後,產品氧化雜質超出了美國藥典(USP-NF)的標準限度,主要成分被氧化變質,產品的穩定性和臨床安全性將受到影響。
為了保證產品質量、療效與原研藥一致,確保後續申報工作順利進行,滴眼劑1號車間主任於俊決定將「降低吸入製劑A品種的氧化雜質」作為攻關課題,帶領堅韌QC小組踏上漫漫求索路。
堅韌QC小組成員通過查閱文獻了解到,活性成分暴露在氧化條件下形成了雜質,解決了產品中殘氧量高的問題,就能從根本上降低氧化雜質含量。增加充氮裝置來抑制氧氣,是解決這類問題的常規思路。但該車間使用的進口吹灌封一體機,在全國只有20臺,還未有過成功的改造案例。這使堅韌QC小組成員、設備工程師韓國斌陷入了困境。
沒有前人肩膀的支撐,那就站在自己的肩膀上實現自我突破。
堅韌QC小組成員利用生產結束後的時間,拆開布線錯綜複雜的進口設備,從排氣到真空控制,每排查一步,就測試一步,終於成功地在設備上外接了一個充氮裝置。他們加班加點將軟硬體調試完畢後,緊張地等待著最新的測試結果。
殘氧量依舊不合格!這讓大家的思維瞬間陷入了「死胡同」。「我們想得太簡單了。接下來對閥門、管道、接口,每個節點都不能放過,全面排查!」於俊鼓勵大家道,「下一步更難,但大伙兒齊心協力,總能想出辦法的。」
經過排查,韓國斌發現充氮過程中過濾器有積水吸附,積水的阻力加上多個管道分流,氣體通過濾芯後,整體都被弱化了,導致瓶體內充氮不足。發現問題的當天,堅韌QC小組成員就嘗試更換管道的管徑和材質,輔助增加氣體壓強。凌晨2點,車間內仍是燈火通明,大家毫無困意,緊盯著進行中的模擬中試。
有了突破點,堅韌QC小組信心倍增地進行「地毯式」搜索,連細小的灌裝針頭也沒逃過他們的火眼金睛。灌裝針頭是獨立的,每個針頭外面包裹了一層襯套,襯套密封不好,充好的氮氣就會漏掉。大家通過頭腦風暴,決定在不影響排氣的情況下,重新對襯套加工固定。
過程似乎都沒有問題,但最後的結果又一次讓大家心灰意冷。看著自製瓶中的澄明液體,攻關再次陷入僵局。「我們實驗檢測後發現,問題可能出在自製瓶上。」研究院的這個電話,讓大家茅塞頓開。經過激烈的討論,大家再次行動起來,最終確認了自製瓶採用的是低密度聚乙烯材料,雖然具有易加工、電絕緣等優勢,但同時存在一定的透氣性,久置在空氣中可能會導致氧氣「跑」進去,與藥液發生氧化反應。
以「堅韌」之名,勇敢前行。撥開層層迷霧,看到更遠的風景。經過一次又一次的試驗,堅韌QC小組終於打通了攻關路上的「最後一公裡」,成功將吸入製劑的氧化雜質降低至0.03%,同時滿足原研藥和美國藥典的雙重標準。該課題也在第41次全國醫藥行業質量管理QC小組成果發表交流會上收穫了一等獎。
初心如磐,韌者無敵。堅韌QC小組鎖定了下一步的目標——提升吹灌封一體機型坯成型的穩定性。他們堅信,站在自己的肩膀上突破,才能蹄疾而步穩地前行。
(唐毓敏)
(責任編輯:羅伯特)