汽輪機差脹及機組噪聲過大原因分析與改進

2020-11-24 電子發燒友

汽輪機差脹及機組噪聲過大原因分析與改進

秩名 發表於 2012-05-25 15:28:14

  摘要: 從相對膨脹產生的理論出發, 針對焦作韓電發電有限公司1 號機的實際情況, 分啟動和運行2 個過程, 對汽輪機相對膨脹值大的原因進行了分析, 並介紹了所採取的相應控制措施或注意事項, 以及在實際生產中起到的作用作出了舉例證明。

  1 前言

  我公司1 號汽輪機型號是C C50-8.83/4。22/1。57, 系哈爾賓汽輪機廠生產的雙缸、單軸、雙抽汽凝汽式汽輪機, 進汽溫度535℃, 額定進汽量為224t, 中壓額定抽汽量為30噸, 最大抽汽量為60噸。低壓抽汽量為50噸,最大抽汽量為50噸。該機組投運後, 相對膨脹值及機組轉動產生的噪聲明顯偏大, 特別是在啟動過程中, 相對膨脹值超過規定值, 影響開機升速和升負荷時間, 是制約順利開機的主要因素。投運初期, 開機時間在10h以上, 開機時間明顯偏長。

  2 控制相對膨脹的重要性

  金屬物件在受熱後, 向各個方向膨脹, 高溫高壓汽輪機從冷態啟動到帶額定負荷運行, 金屬溫度的變化很大 400~ 500℃ 。因此, 汽缸及汽輪機各部件的軸向、垂直、水平各個方向的尺寸都會因受熱明顯增大。汽輪機各部件膨脹量不同, 使得各部件的相對位置發生變化, 其變化量超過汽輪機動靜部分的允許間隙後, 動靜部件將會發生磨擦, 導致汽輪機損壞, 甚至報廢等嚴重後果。為了控制汽輪機的動靜部分不摩擦, 汽缸的軸向膨脹和汽缸與轉子的相對膨脹就成為開機過程中重要的控制指標。汽輪機在啟動暖機過程, 轉子以推力軸承 機頭,1號瓦處為死點向後膨脹, 汽缸以後軸承座中點2 號瓦處為死點向前膨脹, 二者的膨脹差值即為相對膨脹 習慣稱為脹差 。當轉子膨脹值大於汽缸膨脹值時, 相對膨脹為正值, 該值過大時可造成動葉片出口處與下級噴嘴摩擦。當轉子膨脹值小於汽缸膨脹值時, 相對膨脹為負值, 該值過大時可造成動葉片進口處與噴嘴摩擦。因此, 汽輪機的相對膨脹值的控制相當重要。1號汽輪機的相對膨脹測量裝置安裝在2 號瓦附近, 即汽缸死點處。

  3 1 號汽輪機的相對膨脹大的原因

  3. 1理論分析

  金屬受熱膨脹值有如下關係:

  ΔL=Lσ(ti-t0) (1)

  式中 ΔL 為金屬的絕對膨脹值;

  L 為金屬的長度;

  σ為該金屬的線膨脹係數;

  ti 為金屬材料的平均溫度;

  to 為冷態溫度, 通常取 20℃。

  由式 1 可以看出汽缸與轉子熱膨脹的差值相對膨脹 取決於:

  a. 由於轉子與汽缸金屬材料的不同, 其線脹係數σ的不同, 其在設計製造已確定, 這裡不予討論。

  b.由於熱力過程的影響, 轉子與汽缸的平均溫度的不同。

  此外, 機組熱膨脹值還受非熱力過程的影響。如轉子轉動時受泊松效應影響膨脹值會變小, 但3000 r min 後影響較小, 而汽缸受到滑銷系統和抽汽管道能否自由膨脹的影響是比較大的。

  3. 2 運行中相對膨脹值大原因分析及控制措施機組在穩定工況運行時, 各區段的溫度分布是有規律的, 且轉子和汽缸的金屬溫度接近同級的蒸汽溫度, 理論上相對膨脹值應接近於0。而1 號汽輪機在30 MW , 抽汽90, t h 真空93 kPa的穩定工況長期運行時, 相對膨脹值仍為2.15 mm其原因分析如下:

  3. 2. 1汽缸的平均溫度低於轉子的平均溫度, 其影響主要有2 方面:

  1 保溫不良。

  2 環境影響: 由於空氣對流等引起汽輪機外缸產生溫差, 從而降低了汽缸的平均溫度。

 

  3. 2. 2由於轉子與汽缸的金屬材料的不同, 轉子的線脹係數大於汽缸的線脹係數, 線脹係數在汽輪機的設計、製造過程中已確定, 故不予討論。

  3. 2. 3滑銷系統的影響。當機組的滑銷系統受阻時, 汽缸的熱膨脹值變化有跳躍式變化或汽缸的膨脹值存在變小的現象。在大修時對滑銷系統進行了檢查清理, 熱膨脹值變小的現象有所好轉, 但仍須在開機過程中對汽缸的熱膨脹進行監視, 監測有無跳躍式的變化, 以便停機檢修時進行處理。

  3. 2. 4汽輪機啟動過程中, 各抽汽管道能否自由膨脹, 其抽汽管道膨脹的熱應力會影響汽缸熱自身膨脹的變化。

  以上對汽缸膨脹有影響的因素, 有待於大修時予以確證和排除, 以降低運行中相對膨脹值。

  3. 3啟動階段相對膨脹值偏大的原因分析及控制

  1 號機汽缸和轉子可以看成是由很多段組成的, 每段的膨脹差值可由其長度和該段平均溫差求出, 而該段末端的相對膨脹值為固定點 推力軸承處 至該處中間各段膨脹差值的代數和。因此, 汽輪機各段的脹差對機組整個相對膨脹各有其影響。

  3. 3. 1主汽參數及金屬溫升率的影響

  汽輪機啟停過程中, 由於汽缸和轉子材料、結構尺寸以及受熱條件的不同, 即使是在相同的蒸汽參數下, 兩者之間也明顯存在溫差。

  從傳熱的角度分析:

  在金屬溫度已上升到該段蒸汽相應壓力的飽和溫度後, 即蒸汽不會發生凝結放熱後, 蒸汽對金屬的單位時間的放熱量Q1 為:

  Q1= (t蒸汽-t金屬) αA金屬 (2 )

  式中t蒸汽為該段蒸汽的平均溫度;

  t金屬為金屬的平均溫度;

  α為放熱係數;

  A金屬為金屬的受熱面積。

  金屬的單位時間的吸熱量Q2 為:

  Q2 = m金屬cb金屬 (3)

  式中m金屬為金屬的質量; c 為金屬的比熱; b金屬為金屬的溫升速度。

  如果不計散熱損失, 由Q1 = Q2 , 整理公式 (2 ),(3)得:

  b金屬=( t蒸汽- t金屬) αA金屬/(m金屬c ) (4)

  A金屬/m金屬稱為質面比。

  當機組啟動升速或加負荷暖機前, 轉子和汽缸與蒸汽的溫差 (t蒸汽- t金屬 )可以視為相等, 但在升速或加負荷暖機過程中, 由於放熱係數α和質面比A金屬m金屬的不同, 轉子與汽缸就會產生溫差。汽缸的質量大, 接觸蒸汽面積小; 轉子質量小, 接觸蒸汽的面積大, 另外, 轉子轉動時蒸汽對轉子的放熱係數比汽缸的要大, 所以轉子溫度變化快, 轉子更接近於蒸汽溫度, 因此, 在汽輪機啟停和工況變化時, 轉子隨蒸汽溫度的變化膨脹或收縮更為迅速。在每個暖機階段, 轉子溫度逐漸升到比較接近周圍蒸汽的溫度之後, 溫升率明顯下降, 而汽缸則仍以接近於原來的溫升率升高溫度。因此經過一段時間後,汽缸與轉子的溫差縮小, 這樣就可以升速或升負荷到下一暖機階段。

  在滑參數啟動過程中, 對主汽參數的控制和金屬的溫升率的控制是防止汽輪機的正脹差值過大的主要手段。要防止蒸汽參數過高, 蒸汽參數過高會引起進汽量少, 暖機不均勻, 使轉子加熱過快, 汽缸加熱相對過慢, 汽缸和轉子的溫差加大, 使得相對膨脹正值增加過快。

  如在 2007年1號機開機, 主汽溫度320℃, 壓力2.7 MPa 時衝轉。主汽溫度365℃, 壓力3.2 MPa 時併網, 相對膨脹增大至3.0 mm。鍋爐蒸汽溫度降至350℃時, 相對膨脹回落0.2 mm。

  3. 3. 2控制軸封供汽對脹差的影響

  高壓汽輪機從調節汽室沿前軸封漏出的蒸汽,故前軸封段的轉子溫度較高, 且在汽輪機軸封處由於蒸汽流速高蒸汽的放熱係數也大。再者, 高溫高壓汽輪機汽封段轉子長度較大, 如果有效地降低軸封供汽溫度, 對軸封段的正脹差減小是有利的。

  軸封供汽有2 種來源: 廠用汽 壓力0.89 MPa溫度約280℃ 和高除汽平衡汽 壓力約為0.5 MPa溫度約158℃ 。運行中7 號機一般採用廠用汽作為軸封供汽的熱源。在啟動過程中, 轉子軸封段溫升率較快, 膨脹大, 應儘可能採用高除汽平衡汽源, 以低溫蒸汽降低轉子溫升率。

  在1 號機開機中, 儘快將高除壓力升至正常, 將軸封汽源由廠用汽 280℃ 倒為汽平衡

  158℃ 汽源, 對脹差的控制起到了較好的效果。

 

  3. 3. 3汽缸、法蘭螺栓加熱裝置投運對相對膨脹的影響

  汽輪機在啟動過程中, 使用汽缸法蘭和螺栓加熱裝置可以提高汽缸、法蘭和螺栓的溫度, 有效地減少汽缸內外壁、法蘭內外、汽缸與法蘭、法蘭與螺栓的溫差, 提高汽缸的平均溫度, 加速汽缸的膨脹。法蘭加熱裝置的正確使用, 對高壓汽輪機啟動控制相對膨脹值有較明顯的作用。

  值得注意的是, 如果啟動時加熱過度, 汽輪機中間幾級的軸向間隙小於允許的範圍, 而相對膨脹表的指示仍然可能在正常範圍內, 對機組的安全構成威脅, 所以法蘭螺栓加熱裝置的投入時間和溫度的控制是相當重要的。只有在時間合適和溫度恰當

  的情況下, 法蘭螺栓加熱裝置才能起到控制相對膨脹的作用。

  在1 號機開機中,7 號機衝轉後, 脹差在0 mm 以上, 立即投法蘭加熱裝置, 汽源溫度260℃,

  此時新蒸汽溫度320℃。併網後倒為新蒸汽, 溫度350℃, 法蘭溫度為170℃, 調節級溫度為225℃, 相對膨脹值下降至0.19 mm , 汽缸法蘭平均溫升由原來的0.41 ℃/ min升至0.744 ℃/ min。

  3. 3. 4凝汽器真空對控制相對膨脹的影響

  在汽輪機啟動過程中, 當機組維持一定轉速或負荷時, 改變凝汽器真空可以在一定範圍內調整脹差。當真空降低時欲保持機組轉速或負荷不變, 必須增加進汽量, 使高壓轉子溫升率加快, 其高壓缸正脹差隨之增大。由於進汽量的增加, 中、低壓部分摩擦鼓風的熱量被蒸汽帶走, 因而轉子被加熱的程度減少, 正脹差減小。另外, 真空降低, 排汽缸溫度的上升, 也會使中低壓缸加快膨脹, 減少脹差。

  在開機中, 真空控制在80~ 85 kPa, 排汽溫度為100℃以內, 相對膨脹值有明顯的回落。

  3. 3. 5加熱器和抽汽投入的影響

  由於轉子、汽缸與蒸汽的熱交換以對流換熱的形式進行, 當機組啟動達到一定負荷後, 轉子的溫度已接近該段蒸汽溫度, 轉子的溫升較慢, 而汽缸受質面比的影響, 尚未達到工作溫度, 膨脹不完全,此時投入高加和抽汽, 增加高、中壓缸的蒸汽流量,由於流量、流速的變化, 對汽缸的放熱係數 增大,α在同樣的蒸汽與汽缸金屬溫度差下, 汽缸的加熱程度增加, 溫升率上升, 汽缸的溫升率比轉子快, 從而汽缸熱膨脹加快, 相對膨脹值減小。

  3. 3. 6疏放水對暖機的影響

  充分的疏放水可以提高下汽缸的溫度, 降低上下缸的溫差, 也就提高了汽缸整體的平均溫度。

  各抽汽管道的充分疏放水, 提高了各抽汽口的溫度, 相應提高了汽缸的整體平均溫度。再者, 能使各抽汽管道充分膨脹, 減少了抽汽管道阻礙汽缸熱膨脹現象的發生。

  4 結論

  4. 1 1 號機在運行中相對膨脹值偏大, 應在停機檢修時確證並排除;

  4. 2開機啟動過程中應採取多個措施的配合使用。歷次開機證明了能夠控制好相對膨脹值不超過+4 mm , 且開機時間大大縮短, 採取以上措施後,開機時間由原來的10h 縮短到現在的5h~ 6h , 其效益是可觀的。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 電氣工程知識:汽輪機為什麼要設脹差保護
    點擊了解課程詳情>>>  答:汽輪機起動、停機及異常工況下,常因轉子加熱(或冷卻)比汽缸快,產生膨脹差值(簡稱脹差)。無論是正脹差還是負脹差,達到某一數值,汽輪機軸向動靜部分就要相碰發生摩擦。
  • 汽輪機運行工況分析(八)熱應力、熱膨脹、熱變形分析
    ⑴變化原因:①  向正值方向增加;a.起動暖機時間不充足,升速或增荷過快;b.汽缸夾層、法蘭加熱裝置加熱汽溫太低或流量較低,引起加熱不足;c.進汽溫度升高,在機組啟動或運行過程中主蒸汽溫度變化將影響各級蒸汽溫度,主蒸汽溫升速度愈快汽缸與轉子間的脹差愈大;主蒸汽溫降速度愈快,脹差減小愈快,以至出現負脹差;d.軸封汽溫升高或軸封供汽量過大
  • 汽輪機啟動之葵花寶典
    汽輪機的啟動過程實際上是一個暖機的過程。使汽輪機各部位金屬得到充分的預熱,減小汽缸法蘭內外壁、法蘭與螺栓之聞的溫度差,減小轉子表面與中心的溫度差,從而減小金屬內部應力,使汽缸、法蘭和轉子均勻膨脹,且脹差值在安全範圍內變化,保證汽輪機內、部存在動靜間隙,避免摩擦,同時使帶負荷的速度相應提高,縮短升至額定負荷時所需要的時間,達到節約能源的目的。
  • 汽輪機啟動及停運
    42℃,如超過此溫度且伴有軸向位移大報警,應立即打閘停機查找原因並對汽缸和蒸汽管道進行充分疏水。3.蒸汽溫度變化率與負荷變化率最終取決於汽輪機差脹、缸溫平均變化率,缸溫變化一般不超過1.5℃/min。4.汽輪機金屬壁溫差和鍋爐厚壁部件金屬壁溫差應不超過允許值滑參數停機要點1.滑停通常分階段進行。
  • 汽輪機-技術問答精選題庫
    (20) 在汽輪機運行中,注意檢查調門的開度和負荷對應關係以及調節汽門後的壓力變化情況,若有異常,及時查找並分析原因。(21) 為防止大量的水進入油系統中,應加強監視和調整汽封壓力不要過高,前箱,軸承箱內的負壓也不宜過高。(22) 採用滑壓動行的機組以及在機組滑參數啟動過程中,調節汽門要留有裕度,不應開到最大限度,以防發生甩負荷超速。
  • 汽輪機啟動方式分類及操作步驟釋義
    三、按新汽參數分:額定參數啟動、滑參數啟動1) 滑參數啟動的優點:① 相對於額定參數啟動,滑參數啟動的進汽參數低、流量大,對汽輪機加熱均勻,減小熱應力、脹差;② 進汽參數低,可減少啟動汽水損失,縮短啟動時間,提高啟動經濟性;③ 流量大,防止末級超溫。
  • 汽輪機結構及運行控制原理
    汽輪機本體軸向間隙問題2示意圖(差脹) 小結: u 動靜間隙太大,蒸汽不做功漏掉,不經濟,汽輪機將熱能轉化為機械能的效率降低,也即每發一度電所耗的熱能(熱耗),所需的蒸汽(汽耗)增加。
  • 汽輪機ASP油壓低的原因分析及處理
    摘要:針對臺山電廠1號機組發生的ASP油壓低報警這一類缺陷,結合AST電磁閥動作原理和油路結構,分析造成ASP油壓低報警的原因
  • 熱電廠汽輪機真空嚴密性試驗知識
    隨著汽輪機單機功率的增大,汽輪機排汽口數量增加,凝汽器體積逐漸增大,汽輪機真空系統的嚴密性更難以保證。真空系統的洩漏,首先影響機組熱經濟性,一般真空值每降低1 % ,汽耗約降低1 %。其次影響二次除氧效果,加劇低壓設備管道腐蝕;三是影響蒸汽凝結及熱交換性能,增大過冷度和換熱端差,增加真空泵的負擔。
  • 一文學習汽輪機基礎知識
    過熱蒸汽的溫度與飽和蒸汽的溫度之差叫蒸汽的過熱度。過熱度越大,則表示蒸汽所儲存的熱能越多,對外做功的能力越強。7.什麼是焓?焓是汽體的一個重要的狀態參數。焓的物理意義為:在某一狀態下汽體所具有的總能量,它等於內能和壓力勢能之和。8.什麼是熵?
  • 東方汽輪機新一代百萬千瓦高效超超臨界空冷汽輪機獲新突破
    日前,國內權威研究機構完成對東方電氣集團東方汽輪機有限公司(簡稱「東方汽輪機」)自主研製的榆能橫山煤電一體化發電項目1號機性能試驗。結果顯示,機組各項考核指標優於設計值。
  • 為什麼汽輪機進汽量增加時,汽輪機轉速不變,發電機負荷會升
    順便說下,我們經常看到的發電機轉子上的碳刷,就是供給轉子直流電的設備,當發電機直流電供給過大時(也就是電氣專業所說的無功較高),此時碳刷就易出現打火現象(這只是打火的原因之一,我只是順便說說,讓大家了解下)。在發電機定子鐵芯上嵌有三相對稱繞組,就是我們日常所說的定子線圈,發電機工作時,汽輪機帶動發電機轉子(磁極)旋轉,使定子線圈繞組不斷切割轉子磁場而感應出三相交流電動勢,即發出電能了。
  • 汽輪機轉速不變,為何發電量增加?
    問題:為什麼汽輪機進汽量增加時,汽輪機轉速不變,發電機負荷會上升?
  • 全國2004年7月高等教育自學考試電廠汽輪機試題
    10.為了確保機組安全,汽輪機都配備了超速保護裝置,一旦轉速上升到__________n0時,超速保護動作,緊急停機。二、單項選擇題(在每小題的四個備選答案中,選出一個正確答案,並將正確答案的序號填在題幹的括號內。每小題2分,共20分)1.如果汽流具有初速c0,焓值h0,那麼該汽流具有滯止焓值為( )。
  • 國內首臺大功率光熱發電汽輪機研製成功
    周亞飛 攝      24小時發電,投運不造成環境汙染  本報訊(記者 吳曉彤)6月9日,由東方汽輪機有限公司自主研發的中廣核德令哈5萬千瓦機組完成廠內空負荷試車,順利衝轉至額定轉速,成功進行了110%的超速試驗,各項指標優良,這標誌著國內首臺大功率光熱汽輪機組研製成功
  • 肇慶汽輪機汽封圈廠
    肇慶汽輪機汽封圈廠7)風機沒有運行在設計要求內:檢查風機進口結構以確保作到平穩氣流。檢查葉片有無磨損,按需要修復或更換。8)風機反向轉動:反接馬達上接線。3.粉塵從取塵點逸出主要原因及排除方法:1)風量小:參見以上。2)管道洩漏:修補裂縫使粉塵不會繞過取塵點。3)管道平衡不正確:調整支路管道風門。
  • 汽輪機螺栓國產化有進展!發電機用上了能省五千萬!
    2018-06-04 07:36 | 浙江新聞客戶端 | 記者 張帆 通訊員 朱將雲 林鋒「從2017年5月起,我們對60萬千瓦以上燃煤機組陸續開展汽輪機螺栓的技術攻關改造工作,現在5臺機組已完成改造並投入運行。
  • 汽輪機轉速與負荷關係?
    順便說下,我們經常看到的發電機轉子上的碳刷,就是供給轉子直流電的設備,當發電機直流電供給過大時(也就是電氣專業所說的無功較高),此時碳刷就易出現打火現象(這只是打火的原因之一,我只是順便說說,讓大家了解下)。
  • 「華龍一號」福清核電6號機組常規島汽輪機LP1低壓缸扣缸圓滿...
    11月29日19時09分,在「華龍一號」全球首堆實現併網發電兩天之後,「華龍一號」福清核電6號機組再傳捷報,常規島汽輪機LP1低壓缸扣缸圓滿完成,至此汽輪機三缸扣缸重大節點順利實現,為後續熱試工作開展打下了堅實的基礎。
  • 蘇晉保德煤電2×660MW超超臨界低熱值煤發電工程2號機組汽輪機衝轉...
    11月22日0點31分,中國能建山西電建承建的蘇晉保德煤電2×660MW超超臨界低熱值煤發電工程2號機組汽輪機衝轉一次成功,順利達到額定轉速3000轉並成功定速,各項參數均達到優良值,標誌著機組整套啟動試運行取得階段性成功,為機組發電併網及168小時試運打下堅實基礎。